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重慶某化肥廠廢熱鍋爐爆炸

一、事故概況及經(jīng)過(guò)

    1980年,重慶某化肥廠一臺(tái)臥式煙管廢熱鍋爐發(fā)生爆炸,造成死亡1人,重傷2人,輕傷3人,經(jīng)濟(jì)損失503000元。

    事故發(fā)生日當(dāng)晚22時(shí)55分,司爐工甲私自脫離崗位,回家拿木凳,準(zhǔn)備下班(24時(shí))以后去看電影,帶著凳子又去食堂吃夜餐,于23時(shí)32分回到鍋爐房,發(fā)現(xiàn)鍋爐缺水,未經(jīng)認(rèn)真檢查缺水程度,便拿了梯子去開(kāi)給水閥(自動(dòng)給水閥失靈后改為手動(dòng),手動(dòng)閥位置較高),鍋爐正在上水,約23時(shí)35分突然發(fā)生爆炸,司爐工甲連同鐵梯子一起被汽浪拋出21米遠(yuǎn),當(dāng)即死亡,爆炸碎片及磚石瓦片塊等四處飛落。

    事故發(fā)生后即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查:

    1.鍋爐的排煙溫度從23時(shí)05分起由230℃逐漸升高,爆炸時(shí)為270℃。

    2.鍋筒沿上部連續(xù)開(kāi)孔(最大開(kāi)孔直徑D=1000毫米)處軸線方向撕裂,斷口處焊縫有嚴(yán)重未焊透現(xiàn)象,筒體壁厚16毫米,坡鈍邊尺寸為8一ll毫米。

    3.爆炸后,鍋爐殼體飛離原處13.3米;爐管主體飛離原處23米;上部集汽包的半塊飛出205米;另外半塊飛出330米;集汽包頂蓋封頭飛出236米;主蒸汽閥飛出1000余米;蒸汽出口管及閥體一起飛出113米;一部分鍋爐管束(約21根)飛出l70米;另一部分鍋爐管束(約23根)飛出195米;還有少數(shù)鍋爐管飛出455米;平板水位表飛出21米;安全閥未找到。爆炸使車間廠房、廠內(nèi)總配電所遭到嚴(yán)重破壞,引起停電。數(shù)臺(tái)設(shè)備及儀表遭損壞、損失嚴(yán)重。

 二、事故原因分析

    該鍋爐由某化工局設(shè)計(jì),某鍋爐廠制造,設(shè)計(jì)工作壓力為1.01兆帕,鍋筒內(nèi)裝有Φ51的煙管488根,鍋簡(jiǎn)上部同一條軸線上開(kāi)有入孔、給水管孔和集汽包孔備一個(gè),它們的直徑分別為400、108和1032毫米,鍋筒材質(zhì)為16Mng(16錳鍋)和20g鍋爐鋼板拼接而成,集汽包上部端蓋原用法蘭連接,后改為封焊,僅裝一個(gè)平板水位計(jì),一個(gè)DN50的安全閥,投入運(yùn)行后從未動(dòng)作過(guò)。

    鍋爐爆炸的原因主要是:

    1.設(shè)計(jì)木符合要求

    該鍋爐鍋筒上部開(kāi)了一個(gè)Φ1032毫米的大孔,已超出鍋筒直徑的三分之一,與設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不符合。同時(shí)在強(qiáng)度計(jì)算時(shí),未進(jìn)行開(kāi)孔補(bǔ)強(qiáng)計(jì)算,雖在集汽包與筒體連接部分焊有加彈板,強(qiáng)度是否滿足要求也難以確定。從破壞的情況看,強(qiáng)度不足是一個(gè)主要原因。

    鍋爐的給水管不是采用加套管的結(jié)構(gòu)形式,增加了筒體的附加熱應(yīng)力,此外,在安全附件的布置上也存在不足之處,原設(shè)計(jì)僅布置一個(gè)安全閥和一個(gè)水位計(jì),且最低安全水位已與最上排煙管平齊。

    2.制造質(zhì)量差

    制造單位不按設(shè)計(jì)要求,將鍋筒材質(zhì)由單一的16Mng改為16Mg(錳鍋)和20鍋兩種鋼板拼接,降低了強(qiáng)度等級(jí)。大孔加強(qiáng)圈及筒體上的焊接坡口尺寸達(dá)不到要求(坡口鈍邊尺寸為8—11毫米),不能保證焊透,實(shí)際上,從爆破口的檢查證明加強(qiáng)圈的焊接質(zhì)量很差,有嚴(yán)重的未焊透現(xiàn)象,未能起到所需的補(bǔ)強(qiáng)作用;集汽包的封頭周向環(huán)焊縫焊接質(zhì)量差,強(qiáng)度不足,以致爆炸后全部撕開(kāi)。.

    三、防止同類事故的措施

    1.使用單位要對(duì)使用的設(shè)備實(shí)行驗(yàn)收制度,以保證安全運(yùn)行。

    2.設(shè)計(jì)制造單位要嚴(yán)格把住質(zhì)量關(guān),特別是設(shè)計(jì)不符合要求,制造中焊接質(zhì)量差,會(huì)造成嚴(yán)重的事故隱患。

    3.加強(qiáng)對(duì)操作人員的教育,提高操作人員素質(zhì)。
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