臺達SC系列PLC在投入機控制系統(tǒng)中應用
1 nbsp 引言
此系統(tǒng)屬于食品機械的投入機的自動化控制系統(tǒng),系統(tǒng)包括觸摸屏、可編程控制器、伺服、編碼器、步進電機等,投入機主要功能是把呈帶狀脫氧劑或者是干燥劑,進行切斷,然后按要求投入到包裝線。在整個設(shè)備中,控制的主要要求是要切斷準確,切斷的位置偏差要在±5mm以內(nèi),而且要求速度可以很快,高速每分鐘要達到170個;因為送料驅(qū)動使用的是步進電機,這樣就會要求送料要有反饋,所以從動輪上安裝了編碼器做為反饋信號的來源,由于控制部件的組合以及于機械機構(gòu)的聯(lián)動配合問題,在調(diào)試時做了好多次軟件和硬件的改進最后達到了使用要求。
2 nbsp 食品脫氧劑投入機工藝
因為屬于機械設(shè)備的系統(tǒng),另外,要求精度也高一些,所以工藝過程相對復雜一些,主要要求如下:通過設(shè)定不同的料袋長度尺寸和間距,可以加工4種規(guī)格的產(chǎn)品;要求實際偏差不得超過±5mm;要求在連續(xù)運行時的加工速度要能達到每分鐘170個;要求刀速和步進的速度都能有四個檔的調(diào)整;報警上下限設(shè)定;偏差微調(diào)功能,并且顯示微調(diào)值;要求有兩個外部聯(lián)動功能,啟動不同的聯(lián)動信號可以達到包裝線聯(lián)動的功能;要求具有生產(chǎn)計數(shù)的功能,可實現(xiàn)計數(shù)有效無效的切換。工藝過程如圖1所示。
3 nbsp 系統(tǒng)設(shè)計
3.1 電控系統(tǒng)設(shè)計
?。?)plc系統(tǒng)需求分析。6個數(shù)字量輸入;3個數(shù)字量輸出;1個伺服控制;1個步進控制;1個由ab相的編碼器發(fā)出的高速脈沖計數(shù)。
(2)控制系統(tǒng)配置設(shè)計。觸摸屏:臺達dopa57gstd;plc:臺達dvp12sc11t;伺服控制器:臺達asd-a021la;臺達編碼器es3-06cn6941;步進驅(qū)動器和電機;料檢測接近開關(guān);刀位檢測接近開關(guān);外部連動接近開關(guān)。
觸摸屏主要是用來顯示和控制、報警、報警上下限設(shè)定、采集數(shù)據(jù)顯示微調(diào)、報警數(shù)據(jù)顯示、記錄產(chǎn)量等;plc主要是采集數(shù)據(jù)并計算,控制伺服電機和步進電機的動作,報警的判斷和輸出;伺服電機的作用是用來使切刀可以快速的切斷干燥劑,并且準確的歸位;步進電機的作用是快速的進料,并且進料要十分的準確;編碼的作用是把從動輪的轉(zhuǎn)動的實際角度采集出來,送給plc。
3.2 控制軟件功能設(shè)計
?。?)系統(tǒng)的功能要求??梢栽O(shè)定干燥劑的長度和間距,以便可以切不同規(guī)格的干燥劑。
刀速和步進的速度是可設(shè)定的要能夠分成幾個檔位,適應不同的要求;可以設(shè)定上下限報警,來控制誤差的范圍;顯示報警畫面、報警信息;報警上下限設(shè)定;具有偏差微調(diào)功能,并且顯示微調(diào)值;要求有兩個外部聯(lián)動功能,啟動不同的聯(lián)動信號可以達到聯(lián)動的功能;要求具有生產(chǎn)計數(shù)的功能,可實現(xiàn)計數(shù)有效無效的切換;要求具有復位功能,實現(xiàn)故障狀態(tài)的復位;除聯(lián)動外還能實現(xiàn)連續(xù)運行和點動的功能。
(2)技術(shù)難點分析。在以上的功能中最重要的功能實現(xiàn)就是步進電機的控制,這也是最難的部分,因為干燥劑長度的準確完全依賴于步進電機所走的行程,如果單純靠固定脈沖數(shù)來控制步進電機,那么運行一段時間后一定會出現(xiàn)累計誤差,會使所切的干燥劑長度相同但是會切到料上,所以必須使用編碼器采集回來的脈沖數(shù)作為反饋來給步進發(fā)脈沖。
?。?)hmi(觸摸屏人機界面)畫面設(shè)計。主頁;控制畫面;參數(shù)設(shè)置畫面;步進速度設(shè)置畫面;切刀速度設(shè)置畫面;報警畫面。
(4)plc模塊設(shè)計。刀和步進速度設(shè)定;運行方式控制;復位狀態(tài)控制;計數(shù)功能;伺服和步進控制;報警控制。










