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西門子S7-200 PLC在水廠凈水劑投加系統(tǒng)中的應用(2)

西門子S7-200 PLC在水廠凈水劑投加系統(tǒng)中的應用

四、 控制系統(tǒng)完成的功能

  1、控制要求

  原系統(tǒng)的凈水劑投加過程采用手動投加方式,這就直接影響到出廠水的濁度,同時也會產(chǎn)生投加量過度的問題。經(jīng)過詢問現(xiàn)場人員、實際調(diào)查總結(jié)了以下主要原因

  a、凈水劑投加設備落后:當源水濁度發(fā)生改變時無法及時調(diào)整提高投加量;

  b、凈水劑投加由人為掌握:投加量靠經(jīng)驗投加;

  c、凈水劑配制無標準:藥劑濃度由配置人員靠經(jīng)驗配置,而濃度不準使投加量更加難以掌握;

  d、投加量計算困難:操作人員水平差異較大,投加量隨意性比較大;

  以上種種原因造成投加量不準確,從而影響到絮凝效果、并直接導致出廠水水質(zhì)下降。

  系統(tǒng)改造要求:

  水廠更換新的自動化投加系統(tǒng),新系統(tǒng)可根據(jù)水質(zhì)變化情況隨時調(diào)整投藥量,將沉淀池出水均在8NTU(NTU為濁度計量單位)以下,出廠水在1NTU以下;經(jīng)防疫站檢測:出廠水濁度達標率必須為100%。并可在控制系統(tǒng)中加入?yún)?shù)調(diào)節(jié)和監(jiān)控功能。

  2、控制難點及控制方法實現(xiàn)

  根據(jù)對工藝過程的分析,本系統(tǒng)屬于典型的大滯后系統(tǒng)??紤]到一般的PID算法對于滯后時間長的系統(tǒng)難以實現(xiàn)控制目標,而模糊控制等高級算法實現(xiàn)成本較高等原因。決定在系統(tǒng)中采用經(jīng)驗值投加和PID算法相結(jié)合的辦法,既解決了PID算法的不足,又解決了成本問題。

  整個系統(tǒng)軟件中主要包括以下幾個主要方面:

  a、PID算法:定時采集沉淀池濁度,應用S7-200內(nèi)置的PID進行運算。得到的模擬輸出值為X。

  b、經(jīng)驗值:對應一定流量的經(jīng)驗投加量進行運算——采用查表法查找對應的經(jīng)驗值,得出相應流量的投加量為Y。

  c、按照 得出PID運算和經(jīng)驗投加之和。用Z直接控制計量泵開度。(其中a可以在一段時間運行后進行修改以達到最優(yōu)化控制。)

  d、將原水濁度按照經(jīng)驗值,SCD按照PID算法進行入2、3進行運算,并將運算結(jié)果控制變頻器頻率以保證游動電泳儀測量值在設定值左右。

  e、按照設定運行時間轉(zhuǎn)換變頻器和計量泵以便設備輪換使用。

  f、報警功能:按照要求將有關故障均進行現(xiàn)場蜂鳴報警,并上傳至CPU315-2DP中以便中控室進行記錄和處理。
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本文標簽:西門子S7-200 PLC在水廠凈水劑投加系統(tǒng)中的應用(2)
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