循環(huán)水加藥系統(tǒng)遠控功能改造
[摘要]:針對我公司循環(huán)水加次氯酸鈉系統(tǒng)(循環(huán)水加藥系統(tǒng))運行時,需要就地控制設備啟停,系統(tǒng)運行時需運行人員監(jiān)視運行。通過控制系統(tǒng)改造,光纖連接,將其引入化學水處理系統(tǒng)的上位機中利用IFIX3.5進行遠程監(jiān)視、控制,實現(xiàn)設備的自動運行和運行人員的安全監(jiān)視
[關鍵詞]:IFIX 化水 循環(huán)水加藥 聯(lián)網(wǎng)
1 前 言
大唐韓城第二發(fā)電有限責任公司一期工程2×600MW汽輪發(fā)電機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責任公司引進美國ABB—CE燃燒工程公司技術設計制造的亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、貧煤燃燒、控制循環(huán)汽包鍋爐,型號為HG—2045/17.3—PM6。鍋爐整體π型布置,全鋼架懸吊結構。汽輪機為TC4F—42型、單抽、四缸四排汽、亞臨界、一次中間再熱、沖動、雙背壓凝汽式汽輪機,汽輪發(fā)電機組的設計額定功率為600MW,由東芝公司制造。
循環(huán)水加次氯酸鈉系統(tǒng)(以下簡稱加藥系統(tǒng))是一期兩臺600MW濕冷機組的公用輔助系統(tǒng),負責處理循環(huán)水,確保系統(tǒng)的安全運行。整個系統(tǒng)采用AB LOGIX5555控制,設計有就地手動控制和自動PLC控制(其中自動PLC控制操作通過PLC柜上按鈕進行),通過就地柜控制和PLC柜控制實現(xiàn)設備的啟/停控制。報警信號布置在就地控制柜和PLC控制柜上。由于設計原因,就地控制柜和PLC控制柜均布置在就地電氣控制室,系統(tǒng)可通過PLC控制柜實現(xiàn)自動運行,及保護報警功能。系統(tǒng)設計無上位機控制功能,運行人員只能通過就地控制柜上的光子報警牌來檢查報警信息,實現(xiàn)監(jiān)控。AB PLC的邏輯軟件采用LOGIX5000 V12.0編寫。其邏輯不具備上位機操作功能。系統(tǒng)編程可通過串口線與PLC相連實現(xiàn)。
化學水控制系統(tǒng)(以下簡稱化水系統(tǒng))包含補給水處理和循環(huán)水處理兩個系統(tǒng),由AB的PLC冗余控制,型號LOGIX5555,采用以態(tài)網(wǎng)協(xié)議,上位機監(jiān)控軟件采用GE的IFIX3.5實現(xiàn)人機接口。系統(tǒng)共設計兩臺上位機,一臺工程師站,一臺操作員站。上位機通過RSLINX與PLC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)共配置兩套冗余CPU,分別控制補給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng),兩套系統(tǒng)之間通過以態(tài)網(wǎng)連接,設計有三個遠程I/O柜,分別連接有燃油系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)以及循環(huán)水處理。其中采暖系統(tǒng)采用同軸電纜與補給水系統(tǒng)連接;燃油系統(tǒng)及循環(huán)水處理采用同軸電纜與循環(huán)水系統(tǒng)連接。同時配置有兩臺CISCO 24口交換機,用以連接系統(tǒng)與上位機、輔控等。
2 可行性研究
2.1 軟件方面
化水系統(tǒng)的上位機IFIX的硬件狗采用的無限點,分別有運行狗和編輯狗,目前化學的各類點合計5000點左右
表2-1 改造前化水系統(tǒng)的測點數(shù)量
加藥系統(tǒng)經(jīng)過統(tǒng)計各類點大約100點左右。在化水系統(tǒng)上增加畫面控制功能,對系統(tǒng)通訊的影響不大?,F(xiàn)有工控機配置P4 3.0G,1G內(nèi)存。機架配置有電源模塊,3個DI,2個DO,1個AI。需要在化水系統(tǒng)畫面增加次氯酸鈉控制畫面。加藥系統(tǒng)的邏輯由于無上位機操作功能,因此需要對邏輯進行修改。
2.2 硬件方面
u 兩個系統(tǒng)之間的距離大約500米,需要通過光纖(單模)進行連接。同時需要單模光收發(fā)器(型號:HTB-1100S)一對。
u 化水系統(tǒng)中不需要硬件。
u 加藥系統(tǒng)需要增加以態(tài)網(wǎng)模塊一塊。
綜合各方面的信息,該系統(tǒng)的改造難度主要在于硬件配置和邏輯修改方面。經(jīng)過對原PLC中的邏輯進行再三的分析、討論,確定通過努力可以自主完成此功能。
系統(tǒng)改造后,可在化水系統(tǒng)順利實現(xiàn)加藥系統(tǒng)的上位機操作、監(jiān)視功能,同時將原就地控制中的各種報警信號也能在上位機中實現(xiàn),完全滿足遠程監(jiān)控設備的需要。能在確保設備可靠運行的前提下,減輕運行人員現(xiàn)場工作的勞動強度,提高勞動效率。具有可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。
3 實施過程
3.1 在加藥系統(tǒng)中增加一塊AB 以太網(wǎng)控制卡。
根據(jù)公司BOP系統(tǒng)的規(guī)劃及分配原則,確定為該PLC系統(tǒng)分配的IP地址為:192.168.0.111。為了最小限度的修改系統(tǒng),該卡插裝在系統(tǒng)機架的最后(第8個SLOT上),如下圖示:
圖3-1 增加以太網(wǎng)后的加藥系統(tǒng)
3.2 軟件更新。
卡件安裝后,用筆記本通過串口連接線與系統(tǒng)相連,應用AB PLC的組態(tài)工具CONTROL FLASH對其進行版本刷新,更新所有卡件的軟件版本,以確保系統(tǒng)內(nèi)部工作正常。版本更新完成后,保存。保存成功后,即可看到以太網(wǎng)卡的電源指示燈正常顯示,此時由于該以太網(wǎng)卡還沒有分配IP地址,因此其狀態(tài)顯示窗口中看到的是該網(wǎng)卡的MAC地址。
3.3 系統(tǒng)連接測試
使用AB配置軟件BOOTP-DHCP Server,通過串口連接電纜對卡件分配相應的IP地址。地址分配后,對控制系統(tǒng)進行斷電重啟,然后觀察以太網(wǎng)卡的信息顯示窗口,就可發(fā)現(xiàn)設置的IP地址在滾動顯示,表示IP地址設置完成。用筆記本的以太網(wǎng)口與以太網(wǎng)卡的網(wǎng)口通過網(wǎng)線相連,測試網(wǎng)絡狀態(tài)是否正常,可用PING命令進行,格式為: PING 192.168.0.111
網(wǎng)絡通訊正常的返回結果是:
圖3-2
如果網(wǎng)絡不通,則顯示下邊的畫面:
圖3-3
此時請檢查網(wǎng)線等連接設備。
3.4 光纖連接。
在化水系統(tǒng)和加藥系統(tǒng)控制柜之間敷設光纜,然后在控制柜內(nèi)分別安裝光纖收發(fā)器一對,并進行光纖熔接工作,完成后可按照3.3的步驟進行連通測試。光纖熔接工作不在此敘述。
3.5邏輯修改。
筆記本與PLC的連接調(diào)試工作成功后,就可以進行邏輯修改工作了。邏輯的修改要求,修改邏輯的人不僅要熟悉整個系統(tǒng),同時還要對邏輯編寫者的編寫及控制思路有一個明確的認識,只有這樣才能真正讀懂原有邏輯,才可能對邏輯進行正確的修改。通過努力并根據(jù)邏輯及控制系統(tǒng)說明書仔細研究邏輯設計說明,筆者弄清楚邏輯中的每一步含義。對存在疑義的信號進行功能測試及確認。
3.6上位功能移植。在筆記本電腦安裝IFIX3.5、LOGIX5000、RSLINX、OPC7.0等軟件,并與PLC的以太網(wǎng)口與筆記本電腦相連,并配置相關的信息。在筆記本上先完成加藥系統(tǒng)的上位機功能測試工作。需要注意上位機上的標簽名應該有統(tǒng)一的且能明確區(qū)分的特征,防止將來與化水系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫合并時發(fā)生沖突。同時加藥系統(tǒng)畫面添加時,應注意保持化水系統(tǒng)的畫面風格,確保整個系統(tǒng)渾圓一體。在調(diào)試期間發(fā)現(xiàn),由于就地設備均帶自保持回路,因此對上位機的功能進行了修改,利用DI信號的反向輸出功能,實現(xiàn)了系統(tǒng)控制需要的短脈沖信號。經(jīng)過運行檢驗,效果較好。
3.7 規(guī)范標簽。根據(jù)邏輯,增加上位機操作的功能,并編輯規(guī)劃IFIX中的標簽,規(guī)范完善詳細的邏輯修改說明。
3.8 繪制系統(tǒng)圖。根據(jù)工藝流程,在IFIX3.5中實現(xiàn)流程圖。并根據(jù)控制要求,編寫畫面的相關功能說明。
圖3-4
3.9 使用筆記本修改邏輯及畫面功能后,對就地的信號一一進行了核對,修改了其中有問題的信號。上位機功能完善后,開工作票聯(lián)系運行對修改后的相關功能進行測試。
3.10 筆記本系統(tǒng)功能測試完成后,光纖連接正常,接下來準備進行上位機的并庫工作。
3.11 在化水系統(tǒng)上位機中進行相關信息的配置。通過RSLINX增加相關的網(wǎng)絡配置將RSLINX與加藥系統(tǒng)PLC建立了連接。
圖3-5
3.12 根據(jù)筆記本上的相關配置,在化水系統(tǒng)上位機上配置相關的信息。針對化水的兩臺人機接口站,按照先修改一臺,測試一臺的原則進行畫面功能的修改工作,并完善相關的報警信息。
3.13 根據(jù)邏輯完善連鎖試驗保護單。并在系統(tǒng)允許的情況下,聯(lián)系各專業(yè)進行系統(tǒng)試運前的連鎖試驗功能檢查。
3.14 系統(tǒng)試驗完成后,聯(lián)系運行人員,在上位機上啟動系統(tǒng),進行8小時的試運行。經(jīng)過試運行,系統(tǒng)工作良好,各種保護報警功能完備,運行期間沒有發(fā)現(xiàn)異常。
4 調(diào)試中存在問題
4.1 硬件問題
4.1.1 插上以太網(wǎng)卡后,沒有對卡件的版本進行刷新,導致系統(tǒng)在自動檢測過程耗時太長。后來應用BOOT工具對其版本進行了刷新,一切正常。
4.2.2在以太網(wǎng)卡的配置過程中,軟件使用不當,導致在配置IP地址的過程中卡件出現(xiàn)錯誤,IP配置不成功。
4.2 軟件問題
4.2.1 在開票后,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)有兩個進水電磁閥不能正常開關,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)邏輯中應采用脈沖信號,而在畫面中使用了長信號。導致上述現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)過分析,對上位機中所發(fā)的指令進行了修改,使用了脈沖信號,問題解決。
4.2.2 在調(diào)試中還發(fā)現(xiàn)當系統(tǒng)從程控切換到就地運行方式時,某些閥門由于在程控方式下在開位,當在就地方式時,如果操作該閥門關時,就會出現(xiàn)該門無法關閉的情況。針對這種現(xiàn)象,為了防止對邏輯進行重大的改動,筆者在上位機的程控中設計了“程控清除”按鈕 。該按鈕可實現(xiàn)了對所有上位機的控制信號進行清除。
5 改造后的效果
加藥系統(tǒng)在化水系統(tǒng)實現(xiàn)控制后,不僅從功能上使得化水系統(tǒng)更加合理完善,同時極大地增強了系統(tǒng)控制的自動化程度,方便了運行人員對就地設備的操作、監(jiān)控,大大減輕了運行人員的工作強度,對于系統(tǒng)的安全運行提供了可靠的保證。
系統(tǒng)改造工作,充分利用了IFIX3.5的強大功能,在不增加大量費用的前提下(僅購買以太網(wǎng)卡和光收發(fā)器,共計5000元),利用工程階段的剩余材料(光纖為工程剩余物資),同時解決了運行設備的在線監(jiān)控問題,有效地利用了人力資源,提高了運行人員的工作效率。按照每年加藥系統(tǒng)運行10個月,需要運行人員1人(運行人員工資2000元/月)的周期計算,僅此一項每年為公司節(jié)約人力資源成本2萬元,扣除當年的投資費用,當年可節(jié)約直接成本1.5萬元。收到了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
目前新建發(fā)電廠輔助控制系統(tǒng)正在走向集中控制。在部分已投產(chǎn)的電廠可利用電廠已有的控制系統(tǒng)資源,對相關聯(lián)的外圍輔助系統(tǒng)實施此類似此類型的系統(tǒng)集成及改造工作,以期進一步減少企業(yè)的運行成本,提高經(jīng)濟效益,故具有廣闊的前景。
本文標簽:循環(huán)水加藥系統(tǒng)遠控功能改造
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