搖臂鉆床控制電路改造(1)
搖臂鉆床適用于單件或批量生產(chǎn)帶有多孔的大型零件的孔加工,是一般機(jī)械加工車間常用的機(jī)床。由于其原有控制系統(tǒng)采用繼電器——接觸器控制方式,電路接線復(fù)雜,觸點(diǎn)多。經(jīng)過長(zhǎng)期使用后,各個(gè)地方的接線老化,造成故障率高,故障排查困難,常常影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。由于PLC具有可靠性高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),使用方便,維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。因此,利用PLC對(duì)搖臂鉆床的繼電器控制電路進(jìn)行改造,有助于提高設(shè)備的可靠性、使用率。
1 Z3040X16型搖臂鉆床的電氣控制
(1)采用3臺(tái)電機(jī)進(jìn)行拖動(dòng),主電機(jī)M1(4.0kW),搖臂松夾電機(jī)(2.2 kW),搖臂上下電機(jī)(2.2 kW),3臺(tái)電機(jī)均是小功率電機(jī),均采用直接啟動(dòng)控制。
(2)控制電路中設(shè)有主電機(jī)啟動(dòng)/停止,此控制未進(jìn)入PLC,直接采用的啟動(dòng)和停止按鈕進(jìn)行控制的,由于此電路中未有任何連鎖控制,無需進(jìn)入PLC中進(jìn)行控制,既節(jié)約了I/O點(diǎn),又減少了故障排查點(diǎn)。
(3)搖臂升/降動(dòng)作按照“搖臂松開—升/降—搖臂夾緊”順序進(jìn)行,由搖臂松開行程開關(guān)SQ2與夾緊行程開關(guān)SQ3來控制。在搖臂夾緊前,由時(shí)間繼電器KT1延時(shí)1~3s后再夾緊。
(4)立柱和主軸箱的放松、夾緊可以單獨(dú)操作,也可以同時(shí)進(jìn)行,由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA、松開按鈕SB5和夾緊按鈕SB6來控制。利用時(shí)間繼電器KT2的斷電延時(shí)斷開觸點(diǎn)、KT3的通電延時(shí)閉合觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)電磁鐵YA1、YA2相對(duì)于液壓泵電機(jī)接觸器提前吸合、延時(shí)斷開的控制。
(5)主電機(jī)M1和液壓泵電機(jī)M3分別設(shè)有熱繼電器FR1、FR2作長(zhǎng)期過載保護(hù)。
2 PLC選擇
2.1 確定I/O點(diǎn)數(shù)
在改造中盡可能保留系統(tǒng)原有的控制功能,以便能達(dá)到搖臂鉆最好的工作效果,發(fā)揮其最大的工作效率,根據(jù)原有的控制電路來計(jì)算I/O點(diǎn)數(shù)。其中:按鈕6個(gè)(考慮節(jié)約點(diǎn)數(shù),有兩個(gè)未進(jìn)入PLC),行程開關(guān)4個(gè),即實(shí)際輸入點(diǎn)數(shù)為8個(gè);接觸器5個(gè)(考慮節(jié)約點(diǎn)數(shù),有一個(gè)未進(jìn)入PLC),中間繼電器1個(gè),即實(shí)際輸出點(diǎn)數(shù)為5個(gè)。
2.2 選擇PLC機(jī)型
根據(jù)確定的I/O點(diǎn)數(shù),選擇德國西門子公司生產(chǎn)的S7-200系列產(chǎn)品。此PLC的型號(hào)為CPU222——6ES7 212-1BB23-0XB0,輸入點(diǎn)數(shù)為8個(gè),輸出點(diǎn)數(shù)為6個(gè),繼電器輸出,使用電源為85至264VAC(47至63Hz)。
3 I/O地址分配及接線圖
I/O分配表見表一。
根據(jù)表一設(shè)計(jì)I/O接線圖,如圖1。其中接觸器和中間繼電器的電壓等級(jí)都進(jìn)行了調(diào)整,都更換了新的電氣元件,電壓等級(jí)均為AC220V,電壓等級(jí)統(tǒng)一,便于日常維護(hù)。
1 Z3040X16型搖臂鉆床的電氣控制
(1)采用3臺(tái)電機(jī)進(jìn)行拖動(dòng),主電機(jī)M1(4.0kW),搖臂松夾電機(jī)(2.2 kW),搖臂上下電機(jī)(2.2 kW),3臺(tái)電機(jī)均是小功率電機(jī),均采用直接啟動(dòng)控制。
(2)控制電路中設(shè)有主電機(jī)啟動(dòng)/停止,此控制未進(jìn)入PLC,直接采用的啟動(dòng)和停止按鈕進(jìn)行控制的,由于此電路中未有任何連鎖控制,無需進(jìn)入PLC中進(jìn)行控制,既節(jié)約了I/O點(diǎn),又減少了故障排查點(diǎn)。
(3)搖臂升/降動(dòng)作按照“搖臂松開—升/降—搖臂夾緊”順序進(jìn)行,由搖臂松開行程開關(guān)SQ2與夾緊行程開關(guān)SQ3來控制。在搖臂夾緊前,由時(shí)間繼電器KT1延時(shí)1~3s后再夾緊。
(4)立柱和主軸箱的放松、夾緊可以單獨(dú)操作,也可以同時(shí)進(jìn)行,由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA、松開按鈕SB5和夾緊按鈕SB6來控制。利用時(shí)間繼電器KT2的斷電延時(shí)斷開觸點(diǎn)、KT3的通電延時(shí)閉合觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)電磁鐵YA1、YA2相對(duì)于液壓泵電機(jī)接觸器提前吸合、延時(shí)斷開的控制。
(5)主電機(jī)M1和液壓泵電機(jī)M3分別設(shè)有熱繼電器FR1、FR2作長(zhǎng)期過載保護(hù)。
2 PLC選擇
2.1 確定I/O點(diǎn)數(shù)
在改造中盡可能保留系統(tǒng)原有的控制功能,以便能達(dá)到搖臂鉆最好的工作效果,發(fā)揮其最大的工作效率,根據(jù)原有的控制電路來計(jì)算I/O點(diǎn)數(shù)。其中:按鈕6個(gè)(考慮節(jié)約點(diǎn)數(shù),有兩個(gè)未進(jìn)入PLC),行程開關(guān)4個(gè),即實(shí)際輸入點(diǎn)數(shù)為8個(gè);接觸器5個(gè)(考慮節(jié)約點(diǎn)數(shù),有一個(gè)未進(jìn)入PLC),中間繼電器1個(gè),即實(shí)際輸出點(diǎn)數(shù)為5個(gè)。
2.2 選擇PLC機(jī)型
根據(jù)確定的I/O點(diǎn)數(shù),選擇德國西門子公司生產(chǎn)的S7-200系列產(chǎn)品。此PLC的型號(hào)為CPU222——6ES7 212-1BB23-0XB0,輸入點(diǎn)數(shù)為8個(gè),輸出點(diǎn)數(shù)為6個(gè),繼電器輸出,使用電源為85至264VAC(47至63Hz)。
3 I/O地址分配及接線圖
I/O分配表見表一。
表一 I/O分配表
根據(jù)表一設(shè)計(jì)I/O接線圖,如圖1。其中接觸器和中間繼電器的電壓等級(jí)都進(jìn)行了調(diào)整,都更換了新的電氣元件,電壓等級(jí)均為AC220V,電壓等級(jí)統(tǒng)一,便于日常維護(hù)。

圖1 I/O接線圖
本文標(biāo)簽:搖臂鉆床控制電路改造(1)
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網(wǎng)使用的文字及圖片的作品報(bào)酬未能及時(shí)支付,在此深表歉意,請(qǐng)《搖臂鉆床控制電路改造(1)》相關(guān)權(quán)利人與機(jī)電之家網(wǎng)取得聯(lián)系。
關(guān)于“搖臂鉆床控制電路改造(1)”的更多資訊










