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ControlLogix控制系統(tǒng)在煤氣加壓站中的應用

摘要:本文介紹了羅克韋爾自動化公司的ControlLogix控制系統(tǒng)在煤氣加壓站中的應用,詳細地敘述了該系統(tǒng)的硬件配置、軟件功能、參數(shù)控制原理以及編程調(diào)試思想,本案是自動化組態(tài)軟件在生產(chǎn)過程控制中的一個典型應用實例。該自控系統(tǒng)投入運行后,控制性能良好,使用、維護方便,為生產(chǎn)線高效穩(wěn)定地運行提供了可靠的保障。

    關(guān)鍵詞:ControlLogix煤氣自動調(diào)節(jié)硬件配置軟件功能

    一、引言

    2000年邯鋼從德國克虜伯公司拆回二手設備燃氣輪機,主要消耗能源為混合煤氣。第9煤氣加壓站5#、6#加壓機將焦爐煤氣加壓到0.2Mpa,與高爐煤氣混合后向燃氣輪機提供熱值為3500±50KJ/Nm3的混合高壓煤氣,推動燃氣輪機做功,并向熱風爐輸送一定壓力和流量的冷風。底層控制裝置選用了美國羅克韋爾自動化公司的ControlLogixL5550系列控制平臺,它具有良好的穩(wěn)定性、擴展性、軟硬件的開放性以及友好的人機界面。其它主要測控設備有鞍山UNION公司的熱值儀和西門子公司的變頻器等。

    二、硬件構(gòu)成

    1.系統(tǒng)的拓撲架構(gòu)    

    該系統(tǒng)的拓撲架構(gòu),該系統(tǒng)的核心部分主要由ControlLogixL5550控制器、工業(yè)PC機和ControlNet冗余數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡構(gòu)成。1756-CNBR為ControlNet冗余通訊模板。1784-KTCX15為安裝在工控機內(nèi)的通訊卡,具有雙通道信號輸入。1786-CP為通訊電纜,1786-TPR為同軸電纜分支器。

    2.ControlLogixL5550控制器的硬件配置

    I/O模板種類繁多,具有可拆卸端子、帶電插拔、分變則報、自診斷、時間標記、模塊

    標識、閃存升級、電子保險、單獨隔離等功能。

    3.數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡的構(gòu)成

    Logix5000系列產(chǎn)品可以采用DH+、ControlNet、DeviceNet、以太網(wǎng)等數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡架構(gòu)。該系統(tǒng)采用了ControlNet冗余通訊網(wǎng)絡,它具有獨特、先進、高效的Producer/Consumer技術(shù),冗余、開放、高速、實時、對等地傳遞數(shù)據(jù)信息,網(wǎng)絡傳輸速率最高達5Mb/s。ControlNet有著嚴密的通訊協(xié)議和數(shù)據(jù)傳送邏輯,具有高度的確定性。

    工控PC機內(nèi)安裝通訊卡,與控制器之間通過ControlNet網(wǎng)進行通訊。通過Rslinx網(wǎng)絡通訊軟件可以方便地設定內(nèi)存地址、站地址、中斷號等參數(shù)。加壓站的實時控制網(wǎng)通過1784-KTCX網(wǎng)卡與1756-CNBR/D通訊模板互相連接。1756-CNBR/D冗余模板聯(lián)結(jié)兩條網(wǎng)絡主干線,通訊模板隨時監(jiān)聽并檢驗兩條傳輸通道上的數(shù)據(jù)傳輸。

    三、軟件概述

    1.系統(tǒng)軟件配置

    操作系統(tǒng)為bbbbbbsNT6.0中文版+SP6a,監(jiān)控組態(tài)軟件為RSView326.3中文版,編程軟件為Rslogix5000V11.11,網(wǎng)絡通訊軟件為RSLinxV2.2,利用它所提供的OPC接口進行數(shù)據(jù)采集。 2.應用軟件功能

    2.1RSView326.3提供了建立有效監(jiān)視以及管理系統(tǒng)的全套工具,它是以MFC(微軟

    基礎類庫),COM(組件對象模型)組件技術(shù)的軟件包。它具有繪圖及動畫、安全防護功能、報警功能、記錄功能、趨勢功能、事件檢測功能、與先進的OPC協(xié)議完全兼容、ActiveX、VBAbbbbbb(腳本)語言等豐富的功能,使得軟件設計人員開發(fā)功能完善、控制內(nèi)容靈活的人機界面游刃有余。

    煤氣混合站和加壓站操作站的主要畫面包括:工藝流程圖、實時數(shù)據(jù)表、控制調(diào)節(jié)畫面、實時趨勢、歷史趨勢、報警畫面、數(shù)據(jù)報表以及屏幕打印等。

    2.2RSLogix5000梯形圖軟件編程包,有靈活易用的編輯功能,通用的操作畫面,診斷和糾錯工具。程序數(shù)據(jù)庫中有控制器標簽Controllertag和程序標簽Programtag兩種。與以往的SLC500系列產(chǎn)品相比,所有數(shù)據(jù)采集無須編程,直接讀取模板地址對應的輸入數(shù)值即可。

    2.3RSLinx軟件實現(xiàn)上下位數(shù)據(jù)庫之間的連接,ControlNet網(wǎng)絡連通后,以OPC數(shù)據(jù)交換方式在RSLinx軟件中建立Topic,選定相應的Topic建立上位數(shù)據(jù)庫,RSView32軟件所有人機交互功能即可實現(xiàn)。

    四、主要控制功能

    1.煤氣熱值自動調(diào)節(jié)

    熱值是主要質(zhì)量指標之一。煤氣混合加壓站以高爐煤氣為主,以焦爐煤氣為輔,高爐煤氣熱值約750KJ/Nm3,焦爐煤氣熱值約4000KJ/Nm3。

    煤氣熱值自動控制為串級、交叉限幅調(diào)節(jié)系統(tǒng),如圖4.所示;控制軟件中的該串級調(diào)節(jié)器如圖5.所示。該調(diào)節(jié)系統(tǒng)以熱值調(diào)節(jié)為主環(huán),焦爐煤氣流量調(diào)節(jié)為副環(huán),加入了高焦煤氣單交叉限幅。焦爐煤氣流量的設定值不單單取決于熱值調(diào)節(jié)器輸出信號MV(即圖4.中的CV1),而且受到高爐煤氣流量的瞬時值的限制,即按高、焦理論配比值求出應配焦爐煤氣流量值,乘以1.05和0.95作為MV的上、下限幅值MH1、ML1。

    按照該控制思想,一方面使焦爐煤氣流量調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)量不至于過大,從而使高焦配比值在小范圍內(nèi)波動;另一方面則使主環(huán)調(diào)節(jié)器不至于產(chǎn)生調(diào)節(jié)飽和,加快了滯后較大的主環(huán)的動態(tài)響應,改善了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。

    ControlLogix控制器的AO模板輸出4-20mA信號至變頻器,通過變頻器調(diào)節(jié)兩臺加壓機的轉(zhuǎn)速,改變高爐煤氣與焦爐煤氣的配比,從而達到調(diào)節(jié)熱值的目的。

    2.高爐煤氣壓力自動調(diào)節(jié)

    3.焦爐煤氣壓力自動調(diào)節(jié)

    4.回流閥自動調(diào)節(jié)

    上述3個調(diào)節(jié)回路都是單回路PID控制系統(tǒng)。當測量值與設定值有偏差時,該控制器經(jīng)計算輸出一個4-20mA控制信號,控制調(diào)節(jié)閥的開度。

    五、系統(tǒng)調(diào)試

    1.在工控機內(nèi)安裝好通訊網(wǎng)卡,設定好所有參數(shù)。

將與PLC的通訊線接好,通過RSLinx

    軟件檢測在線節(jié)點。

    2.下載梯形圖程序,初始調(diào)試階段,PLC會出現(xiàn)故障信息,在RSLogix5000中的

    Controllerproperties中的Majorfaults/Minorfaults中會出現(xiàn)錯誤信息,可以幫助快速處理故障。

    3.在PID功能塊的調(diào)試中,LoopUpdateTime(回路刷新時間)不能為零,否則下載程序肯定出錯。

    4.調(diào)試中要靈活運用AFI和TND指令。前者可以暫時中斷所在行的執(zhí)行,后者可以使

    控制器停止掃描所在梯級后面的程序。

    5.對于壓力、流量等被調(diào)參數(shù)來說,對象調(diào)節(jié)通道時間常數(shù)T0較小,而負荷又變化

    較快,這時微分作用和積分作用都容易引起振蕩,對調(diào)節(jié)品質(zhì)影響較大,故不采用微分調(diào)節(jié)規(guī)律。因此,高爐煤氣壓力自動調(diào)節(jié)、焦爐煤氣壓力自動調(diào)節(jié)、回流閥自動調(diào)節(jié)都采用PI調(diào)節(jié)方式。P值愈大,比例調(diào)節(jié)作用愈強;I值愈小,積分作用愈強(即達到目標值愈快——編者注)。

    6.對于溫度、成分等測量通道和調(diào)節(jié)通道的時間常數(shù)較大的系統(tǒng)來說,采用微分調(diào)節(jié)規(guī)律,

    微分的超前作用能夠起到較好的效果。由于熱值檢測的慣性滯后,PID中加入了微分調(diào)節(jié)規(guī)律。

    六、結(jié)束語

    該系統(tǒng)自投運以來,在生產(chǎn)正常的情況下,熱值穩(wěn)定在3500KJ/Nm3左右,壓力穩(wěn)定在13.5Kpa左右,完全滿足了用戶提出的工藝要求。同時輸出給變頻器的電流信號平穩(wěn)波動,煤氣超壓泄放閥一般處于關(guān)閉狀態(tài),大大減少了煤氣泄放量,達到了安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)能降耗的目的。

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