摘 要:通過(guò)工藝性、機(jī)理性的分析研究和在生產(chǎn)中的實(shí)際應(yīng)用,設(shè)計(jì)了簡(jiǎn)單、實(shí)用、可靠的硅鋼連續(xù)退火機(jī)組中干燥爐內(nèi)帶鋼垂度控制的新型控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用軟件編程方法取代傳統(tǒng)光幕直接檢測(cè)法來(lái)完成在高溫、干燥環(huán)境下的爐內(nèi)帶鋼垂度控制過(guò)程,采用無(wú)測(cè)速機(jī)矢量閉環(huán)變頻控制系統(tǒng)取代傳統(tǒng)習(xí)慣使用的有測(cè)速機(jī)矢量閉環(huán)變頻控制系統(tǒng),從而使得整個(gè)控制系統(tǒng)更加簡(jiǎn)單,利用功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析及可視化工具M(jìn)atlab和計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)交換通道技術(shù),結(jié)合目前常用的工業(yè)監(jiān)控軟件iFIX或WinCC完成更加直觀和具有分析功能的數(shù)據(jù)圖形,從而提高了整個(gè)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)透明性和控制性能。實(shí)踐證明,該控制系統(tǒng)配置簡(jiǎn)單、可靠并具有創(chuàng)新性。
關(guān)鍵詞:垂度控制;矢量控制;動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)交換通道;數(shù)據(jù)圖形及可視化技術(shù)
1050mm non-tropism silicon-steel strip continuous anneal set’s Droop Degree Control system
ZHANG Jia-yi
Abstract: A new steel strip’s droop degree control system, which was simple, feasible and reliable, was put forward, by analysis and study of technical mechanism and application in the practical production field. In the proposed system software programming, instead of the traditional light-act way, was used to control the bbbbl strip’s droop degree under high temperature and dry environment like the dry furnace. The vector control closed loop without speed detection elements was adopted to make the system simpler than traditional drive systems. The software of Matlab with functions of powerful data analysis and visualization was employed. Combining the industrial monitor software of iFix or WinCC with the dynamic data exchange (DDE) technique, complex function of data graphics that advance the data clarity and system control capability was achieved. Practical use showed that the proposed system configuration is simple, credible and innovative.
Key words: Droop Degree control; Vector Control; Dynamic Data Exchange; Data Graph and Visual Technology
硅鋼是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性物資,是制造電氣電子產(chǎn)品不可或缺的重要材料。硅鋼的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、控制水平要求高。其中,冷軋硅鋼帶連續(xù)退火機(jī)組中的干燥爐爐內(nèi)帶鋼垂度控制就是一項(xiàng)比較具有特色的控制技術(shù)。本文介紹了某年產(chǎn)8.5×104 t 1 050 mm無(wú)取向冷軋硅鋼連續(xù)退火機(jī)組中的干燥爐爐內(nèi)鋼帶垂度控制系統(tǒng)。
1工藝概述
由于冷軋硅鋼用于電機(jī)和變壓器的制造,必須在冷軋硅鋼板最終產(chǎn)品形成前在它的表面涂上一層絕緣涂料,以保證電機(jī)和變壓器的鐵心層間相互絕緣,在生產(chǎn)上稱(chēng)為涂層與烘干。其生產(chǎn)流程大致如圖(1)所示,即前道工序→利用涂層機(jī)滾涂輥將絕緣涂料涂在硅鋼板雙面上→進(jìn)入干燥爐將涂料烘干→后續(xù)工序。
工藝要求絕緣涂料需要涂得均勻、沒(méi)有劃傷、黏結(jié)牢固。因此,在干燥時(shí)帶鋼在干燥爐內(nèi)不能碰到任何其他物體,帶鋼要按照預(yù)定的懸浮狀態(tài)要求向前連續(xù)、高速地均勻運(yùn)動(dòng),從而完成成品的后續(xù)卷取工序。要完成上述工藝要求,帶鋼的垂度控制必不可少。即鋼帶無(wú)論怎樣改變其張力和運(yùn)動(dòng)速度,其在爐膛內(nèi)的垂度必須受控;否則涂料被蹭傷,將嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。
由于帶鋼可以看成是沒(méi)有拉伸形變的彈性剛體,帶鋼的垂度變化主要是由以下2種原因造成:①生產(chǎn)中操作不當(dāng)引起的帶鋼張力不穩(wěn)和速度突變產(chǎn)生的時(shí)間上的金屬流量累計(jì);②當(dāng)帶鋼勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),帶鋼的彈性特征分量對(duì)帶鋼的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)產(chǎn)生擾動(dòng),帶鋼的垂度也可能會(huì)發(fā)生波動(dòng)。
帶鋼垂度波動(dòng)原因分析如圖(2)所示,它表示了帶鋼在爐內(nèi)其垂度波動(dòng)的主要原因。圖中:
通過(guò)圖(2)的分析可知,利用負(fù)反饋控制方式完成垂度檢測(cè)與垂度控制(國(guó)外帶鋼連續(xù)加工機(jī)組通常采用光幕法直接檢測(cè)垂度)無(wú)法從根本上消除干燥爐內(nèi)的鋼帶垂度靜差;并且存在檢測(cè)慣性和調(diào)節(jié)慣性,其系統(tǒng)響應(yīng)速度和系統(tǒng)靜態(tài)精度不夠理想;由于光幕法直接檢測(cè)垂度的裝置需要加裝熱防護(hù)措施,其維護(hù)工作量也比較大。
2 控制機(jī)理描述
圖5為干燥爐爐內(nèi)帶鋼在靜態(tài)運(yùn)行過(guò)程中由于彈性伸縮等原因造成的垂度波動(dòng)控制程序框圖。從圖中可以看出,當(dāng)實(shí)際速度與設(shè)定速度以及實(shí)際張力與電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩對(duì)應(yīng)的電流值偏差較大時(shí),觸發(fā)低脈動(dòng)補(bǔ)償環(huán),與靜態(tài)張力設(shè)定值一起送入變頻器的電流設(shè)定環(huán),完成張力-垂度的共同控制。
3控制系統(tǒng)構(gòu)成
控制系統(tǒng)采用AB公司的ControlLogicX5550系統(tǒng)作為主控制器;傳動(dòng)電源采用PowerFlex700無(wú)測(cè)速機(jī)磁場(chǎng)定向矢量閉環(huán)系統(tǒng);傳動(dòng)電機(jī)采用上海南洋電機(jī)廠變頻電機(jī)作為傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置;張力檢測(cè)采用航天部第六研究所生產(chǎn)的應(yīng)變片式張力檢測(cè)儀表;上位監(jiān)控采用Interlotion公司的Ifix監(jiān)控組態(tài)軟件;通訊協(xié)議采用ControlNET和TCP/IP協(xié)議,具體見(jiàn)圖(6)
從Siemens及AB Drive提供的資料看,目前使用的帶速度檢測(cè)裝置(光電編碼器)的磁場(chǎng)定向矢量閉環(huán)系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)所指標(biāo)為:要求最高的速度精度達(dá)到0.000 1;滿足動(dòng)態(tài)品質(zhì)的最高要求;當(dāng)調(diào)速范圍大于1:10時(shí),需要轉(zhuǎn)矩控制;在速度低于電機(jī)額定轉(zhuǎn)速的10%時(shí),需要滿足工藝要求或者要求高精度修改轉(zhuǎn)矩。[4>
對(duì)于速度較低(機(jī)組最高速度在80 m/min)、轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)精度不高(張力波動(dòng)控制在1%)、動(dòng)態(tài)品質(zhì)要求不嚴(yán)(整個(gè)機(jī)組的啟動(dòng)、停止過(guò)程均采用斜波給定)的冷帶連續(xù)加工機(jī)組而言,可以采用不帶速度檢測(cè)裝置(光電編碼器)的磁場(chǎng)定向矢量閉環(huán)系統(tǒng),其系統(tǒng)構(gòu)成具有以下優(yōu)點(diǎn):①降低系統(tǒng)成本;②減小電機(jī)軸向體積,從而便于設(shè)計(jì)、制造、安裝;③消除了碼盤(pán)安裝的同心軸問(wèn)題,一定程度上消除了安裝不當(dāng)對(duì)測(cè)速精度的影響;④消除了由于變頻器的4 k載波頻率對(duì)編碼器電源產(chǎn)生的干擾,從控制上降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性,提高了系統(tǒng)的可靠性,在冷帶連續(xù)加工機(jī)組中(或者張力控制精度、速度控制精度不高的應(yīng)用場(chǎng)所)值得推廣無(wú)傳感器矢量控制技術(shù)。本垂度控制系統(tǒng)采用圖7所示的變頻傳動(dòng)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)如圖(8)所示。
在采用無(wú)傳感器矢量控制技術(shù)作為冷帶連續(xù)加工機(jī)組中的主傳動(dòng)系統(tǒng)時(shí),需對(duì)變頻系統(tǒng)做如下的參數(shù)配置:
1) 轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生模式(053):053=“0”,無(wú)速度傳感器矢量系統(tǒng);
2) S曲線升壓濾波器(059):059=“500”;
3) 無(wú)速度傳感器矢量系統(tǒng)IR自整定(061):061=“1”,在無(wú)速度傳感器矢量系統(tǒng)中執(zhí)行非旋轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)定子阻抗測(cè)試功能,通過(guò)該指令獲得該電動(dòng)機(jī)的最佳IR電壓降落;
4) 磁通電流基準(zhǔn)值(063):063=“變頻器額定值”,電動(dòng)機(jī)滿磁通電流值;
5) IX0電壓降自整定(064):064=“變頻器額定值”,設(shè)置由于電動(dòng)機(jī)漏感引起的電壓降。[3>
另外,需利用以下技術(shù)方式實(shí)現(xiàn)恒定轉(zhuǎn)矩、恒定速度、恒定垂度的爐內(nèi)帶鋼運(yùn)行狀態(tài)的控制:
1)保證張力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度調(diào)節(jié)器的輸出處于飽和狀態(tài),通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩限幅來(lái)控制電機(jī)出力。 速度控制和轉(zhuǎn)矩控制可以切換。
2)利用矢量型變頻器PID閉環(huán)調(diào)節(jié)對(duì)頻率控制進(jìn)行修正的功能,在機(jī)械耦合情況下,為保證負(fù)荷平衡,主/從電機(jī)的電流或力矩作為PID的給定和反饋,當(dāng)某臺(tái)電機(jī)轉(zhuǎn)矩出現(xiàn)偏差時(shí),出力大的電機(jī)減速,直至主從裝置出力按照預(yù)先設(shè)定的方式運(yùn)行,達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行。
3)將傳動(dòng)系統(tǒng)的電流、頻率等參數(shù)采樣送入上位工控機(jī),利用力-電平衡方程:
ControlNet是一種高速確定性網(wǎng)絡(luò),它適用于需要高速串行通信系統(tǒng)和確定加預(yù)測(cè)的運(yùn)作模式,適用于需要實(shí)時(shí)應(yīng)用信息交換的設(shè)備之間的通信,總線網(wǎng)絡(luò)是一種對(duì)于信息傳送有時(shí)間苛刻要求的報(bào)文數(shù)據(jù),因此它非常適合在張力-垂度控制系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)傳動(dòng)與過(guò)程機(jī)通訊的媒介。[1>
由于垂度控制是整個(gè)帶鋼退火機(jī)組電氣自動(dòng)化中的一個(gè)環(huán)節(jié),在人-機(jī)界面上專(zhuān)門(mén)為它開(kāi)辟一幅畫(huà)面,用于顯示、控制所有與垂度控制系統(tǒng)相關(guān)的參數(shù),無(wú)論采用iFix或者WinCC上位監(jiān)控系統(tǒng)均可以很好地完成。為了更加形象、直觀地顯示鋼帶在干燥爐內(nèi)的下垂?fàn)顟B(tài),通過(guò)iFix或者WinCC中的VBA技術(shù),采用DDE方式將iFix或者WinCC與Matlab進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,從而生成直觀的垂度畫(huà)面嵌入在iFix或WinCC等工業(yè)用監(jiān)控軟件中,使上位監(jiān)控系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)顯示上滿足現(xiàn)代化生產(chǎn)與管理地要求。圖(9)為垂度控制畫(huà)面。[2>
DDE是bbbbbbs平臺(tái)上一個(gè)完整的通信協(xié)議,它以Server/Client的方式使應(yīng)用程序能夠彼此交換數(shù)據(jù)和發(fā)送指令。即WinCC6.0與Excel建立進(jìn)程間的相互通信機(jī)制,由Excel向Matlab7.0發(fā)出請(qǐng)求,然后將Matlab的運(yùn)算和數(shù)據(jù)顯示結(jié)果傳送給WinCC6.0。通過(guò)這樣的軟件整合形成的控制監(jiān)控系統(tǒng)能充分展示Excel的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)排版的輸入能力以及WinCC6.0的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控能力,充分發(fā)揮Matlab的數(shù)據(jù)計(jì)算能力和數(shù)據(jù)圖形能力,從而使系統(tǒng)整體性能得到提高。
5結(jié) 語(yǔ)
采用過(guò)程控制軟件根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到的帶鋼張力對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)的電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行控制,是一種簡(jiǎn)單實(shí)用的簡(jiǎn)化帶鋼連續(xù)加工機(jī)組中的垂度控制,經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)和調(diào)試,本文方案的垂度控制精度、張力控制精度和速度控制精度完全滿足實(shí)際生產(chǎn)的需要。無(wú)測(cè)速機(jī)矢量傳動(dòng)系統(tǒng)在帶鋼加工機(jī)組中值得推廣,利用DDE技術(shù)捆綁監(jiān)控軟件和Matlab數(shù)據(jù)仿真軟件,可以充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的計(jì)算、圖形顯示和實(shí)時(shí)監(jiān)控能力。