物流運(yùn)行狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
閔麗軍,林礪宗,陳永平,王 剛,夭思遠(yuǎn)
(華東理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院機(jī)電中心,上海200237)
[摘 要] 介紹了PROGEA公司開發(fā)的工控組態(tài)軟件Movicon與三菱PLC組成的監(jiān)控系統(tǒng),闡述了該系統(tǒng)的功能、組態(tài)過程、三菱PLCI/O驅(qū)動(dòng)程序的實(shí)現(xiàn)等。根據(jù)某廠顯像管流水線的生產(chǎn)要求,在Movicon平臺(tái)上設(shè)計(jì)完成了對(duì)流水線停機(jī)累計(jì)時(shí)間、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)和故障報(bào)警等的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
?。?B>關(guān)鍵詞] 組態(tài)軟件Movicon;PLC;監(jiān)控系統(tǒng)
The implementation of a remote supervisorysystemfor use with a flowproductionline
MINLi-jun,LINLi-zong,CHEN Yong-ping,WANGGang,YAOSi-yuan
(MechanicalEngineering Collegeof EastChina University ofTechnology,Shanghai200237,China)
Abstract:Acomputerized supervisory systemin a kinescope plantis implemented by using the Moviconconfiguration software and PLChardware and software platbbbb.The systemfunction and configuration processare also presented.
Key words:Movicon configuration software;PLC;Supervisory system
1 引 言
隨著工業(yè)自動(dòng)化程度的日益提高,可編程控制器(PLC)的使用越來越普遍。PLC使用簡單方便,故障率低,對(duì)現(xiàn)場環(huán)境要求不高。在目前的很多自控系統(tǒng)中,常常選用PLC作為現(xiàn)場級(jí)的控制設(shè)備,用于數(shù)據(jù)采集和控制;而在系統(tǒng)上位機(jī)(通常為工控機(jī))上利用工控組態(tài)軟件來完成工業(yè)流程及控制參數(shù)的顯示,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控和管理等功能。
某彩管廠的3條輸送線同時(shí)運(yùn)行,為了完善流水線的自動(dòng)化管理,廠方需要開發(fā)一個(gè)系統(tǒng),可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)視流水線上的物流狀況及出現(xiàn)的故障,為管理部門提供生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、歷史生產(chǎn)報(bào)表,提高控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性等。
2 監(jiān)控要求
A1SCPUC24-R2型PLC是生產(chǎn)線原有的控制設(shè)備,利用組態(tài)軟件對(duì)各工位站產(chǎn)量、流水線的故障端口、急停端口等進(jìn)行監(jiān)控,但由于在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)根據(jù)這個(gè)PLC獲得的數(shù)據(jù)對(duì)工位站顯像管數(shù)量 的監(jiān)控存在差錯(cuò),為了避免這種差錯(cuò)并保證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的可靠性,又采用FX0n-60MR型的PLC對(duì)生產(chǎn)線布控,在組態(tài)軟件平臺(tái)上對(duì)兩個(gè)PLC所得數(shù)據(jù)進(jìn)行校核。
監(jiān)控工藝要求:
?。?)動(dòng)態(tài)顯示:實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)刷新,動(dòng)畫效果?! ?BR> (2)數(shù)據(jù)顯示:對(duì)四期、五期上料點(diǎn)的產(chǎn)量進(jìn)行校核統(tǒng)計(jì),并能手動(dòng)復(fù)位;顯示每班內(nèi)累計(jì)停機(jī)時(shí)間和最近一次停機(jī)時(shí)間。
?。?)報(bào)警管理:對(duì)一號(hào)、二號(hào)、三號(hào)驅(qū)動(dòng)的熱保護(hù)和過載端口及四期、五期上下料急停點(diǎn)進(jìn)行報(bào)警監(jiān)控;對(duì)各工位段產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)不超量報(bào)警。
?。?)事故診斷:在某故障端口或急停點(diǎn)報(bào)警時(shí)彈出對(duì)話框,操作人員根據(jù)對(duì)話框提示可以對(duì)事故進(jìn)行及時(shí)處理;并記錄事故原因及故障停機(jī)時(shí)間。
(5)數(shù)據(jù)記錄:把一個(gè)班次內(nèi)累計(jì)停機(jī)時(shí)間、最近一次停機(jī)時(shí)間及每一班次的累計(jì)停機(jī)時(shí)間進(jìn)行備份保存;把造成停機(jī)的事故原因作記錄。
3 硬件組成
監(jiān)控系統(tǒng)主要是由操作站和控制站組成,如圖3—1所示:

(1)操作站
操作站主要由計(jì)算機(jī)主機(jī)、操作鍵盤、顯示屏等 組成,采用Movicon作為監(jiān)控平臺(tái)軟件。
(2)控制站
控制站采用日本三菱系列A1SCPUC24-R2(輸入、輸出點(diǎn)數(shù)128點(diǎn))和FX0n-60MR(輸入、輸出點(diǎn)數(shù)60點(diǎn))PLC。PLC完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集、邏輯運(yùn)算和控制輸出與操作通信等任務(wù)。
(3)串行通訊
計(jì)算機(jī)通訊接口和三菱PLC通訊接口都是與外設(shè)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腞S-232C標(biāo)準(zhǔn)串行通信口,RS-232C規(guī)定通信電纜長度限定在15 m以內(nèi),而且在電網(wǎng)環(huán)境干擾源較多時(shí),即使通信距離較短,傳送的數(shù)據(jù)也可能丟碼或改碼,給傳輸帶來不良影響。為了克服這些問題,操作站通過抗干擾較強(qiáng)且能遠(yuǎn)程傳輸?shù)腞S-422與PLC進(jìn)行通信。RS-422與RS-232C通訊口轉(zhuǎn)換見圖3—2。

現(xiàn)場執(zhí)行器的動(dòng)作可以通過通信電纜由PLC傳遞給操作站,操作員可在操作站上監(jiān)視和控制現(xiàn)場的流水線,并對(duì)每班的運(yùn)行情況進(jìn)行自動(dòng)匯總、形成報(bào)表,對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的報(bào)警給予及時(shí)的處理。
4 組態(tài)設(shè)計(jì)
4.1 畫面設(shè)計(jì)
系統(tǒng)采用Movicon作為監(jiān)控組態(tài)軟件,與PLC結(jié)合使控制系統(tǒng)變得簡單實(shí)用。該流水線監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)畫面主要有首頁面、主監(jiān)控界面和故障端口界面等,使操作員能夠方便地完成對(duì)流水線的全部監(jiān)控。
為了保證系統(tǒng)具有良好的安全性,給系統(tǒng)設(shè)置 了3種用戶權(quán)限:操作員、管理員和普通用戶。普通用戶只有畫面的瀏覽權(quán)限,主要用于遠(yuǎn)程的網(wǎng)絡(luò)瀏覽;操作員有瀏覽工況、設(shè)置清除各點(diǎn)位的權(quán)限,但是不能退出監(jiān)控系統(tǒng);管理員具有操作員的所有權(quán)限,可以自由退出系統(tǒng),運(yùn)行其它軟件。
4.2 主監(jiān)控界面
該系統(tǒng)的監(jiān)控畫面主要包括工況過程的動(dòng)態(tài)顯示、上料點(diǎn)實(shí)時(shí)/歷史的產(chǎn)量計(jì)數(shù)顯示、報(bào)警信息瀏覽畫面以及系統(tǒng)各設(shè)備的狀態(tài)信息畫面等。通過這些畫面可以完成以下功能:各個(gè)站位段顯像管數(shù)顯示、超量控制;在兩個(gè)上料點(diǎn)對(duì)每班產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì);對(duì)每班的累計(jì)停機(jī)時(shí)間進(jìn)行匯總?! ?BR> 每次報(bào)警都與停機(jī)事件相連,因此對(duì)每次報(bào)警進(jìn)行歷史記錄;把每班的累計(jì)停機(jī)時(shí)間、每班中各次停機(jī)時(shí)間及停機(jī)原因?qū)懭胗浭卤尽?BR>4.3 故障端口界面
報(bào)警信息包含站位段超量、各個(gè)驅(qū)動(dòng)的過載、熱保護(hù)端口故障、上下料端口急停等,有報(bào)警信息時(shí)啟動(dòng)蜂鳴裝置。發(fā)生故障時(shí),首先對(duì)引起流水線停產(chǎn)的故障原因進(jìn)行確認(rèn),如果是故障端口報(bào)警,則及時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行處理,若是急停報(bào)警,監(jiān)控人員可直接對(duì)報(bào)警進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)報(bào)警發(fā)生后,及時(shí)彈出報(bào)警對(duì)話框,發(fā)出報(bào)警蜂鳴,同時(shí)系統(tǒng)停止正常運(yùn)行,等待操作人員的處理,待操作人員處理完畢或者可以確認(rèn)為誤報(bào)警后,系統(tǒng)重新投入運(yùn)行。
4.4 組態(tài)過程
組態(tài)過程,實(shí)質(zhì)上就是把組態(tài)畫面上的按鈕、報(bào)警、趨勢(shì)等圖形對(duì)象與現(xiàn)場的執(zhí)行設(shè)備或儀表建立連接,使操作員在操作站畫面上就可以對(duì)現(xiàn)場的執(zhí)行設(shè)備和儀表進(jìn)行操作及監(jiān)視的過程。組態(tài)系統(tǒng)見 圖4—1。

5 結(jié)束語
還可根據(jù)系統(tǒng)報(bào)表知道出現(xiàn)停機(jī)的原因是由于設(shè)備故障還是人為操作造成,對(duì)現(xiàn)場操作人員和設(shè)備維修人員起到監(jiān)督作用;在操作室監(jiān)控的工作人員可以判斷是由于各故障端口引起的停機(jī)還是人為急停,也方便了事故責(zé)任追究。實(shí)踐表明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、統(tǒng)計(jì)可靠、自動(dòng)化程度高,具有較好的應(yīng)用前景。
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