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自動(dòng)化控制系統(tǒng)在煉鋼熱送輥道的應(yīng)用

1 引言
福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司前身為福建省三明鋼鐵廠。三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉鋼廠熱送輥道系統(tǒng)的改造,是在原生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,為了增加熱送效率而進(jìn)行的改造項(xiàng)目。在電氣設(shè)備方面,將部分輥道的驅(qū)動(dòng)方式由工頻驅(qū)動(dòng)改為變頻驅(qū)動(dòng),并增加部分檢測(cè)元器件,以實(shí)現(xiàn)全線自動(dòng)化運(yùn)行。
自動(dòng)化系統(tǒng)控制在原PLC的基礎(chǔ)上,增加了部分ET-200M遠(yuǎn)程I/O站,電氣商在原控制程序的基礎(chǔ)上,編寫(xiě)新的控制程序以控制新添設(shè)備并與原程序良好連接,同時(shí)添加相應(yīng)的操作畫(huà)面以便操作員的操作。

2 熱送工藝流程
2.1 工藝流程
正常生產(chǎn)工藝狀態(tài)如圖1所示。鋼坯從煉鋼1#方坯連鑄機(jī)送出,在并鋼機(jī)長(zhǎng)輥處,由并鋼機(jī)將1、2、3流的鋼坯并入第三流位置,將4、5、6流的鋼坯并入第四流位置,即將6流鋼坯按位置集中為2流,雙列鋼坯繼續(xù)前行,經(jīng)1#轉(zhuǎn)盤(pán)前輥道,進(jìn)入1#轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)行定位,1#轉(zhuǎn)盤(pán)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°(下次轉(zhuǎn)盤(pán)的轉(zhuǎn)動(dòng)為逆時(shí)針轉(zhuǎn)90°),將雙列鋼坯導(dǎo)入1#轉(zhuǎn)盤(pán)后短輥。雙列鋼坯繼續(xù)前行,1流2流鋼坯在下降機(jī)區(qū)域分別定位,定位完畢后,1#撥鋼機(jī)將1流的鋼坯撥至1#下降機(jī),將1流的鋼坯運(yùn)至新的1流鋼坯輸送線。2#撥鋼機(jī)將2流的鋼坯撥至2#下降機(jī),將2流的鋼坯運(yùn)至新的2流鋼坯輸送線。雙列鋼坯繼續(xù)前行,進(jìn)入600米長(zhǎng)輥道。雙列鋼坯繼續(xù)前行,進(jìn)入3#轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)行定位。定位完畢后,3#轉(zhuǎn)盤(pán)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)75°,然后3#轉(zhuǎn)盤(pán)上的輥道轉(zhuǎn)動(dòng),將鋼坯送入3#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道。在鋼坯完全脫離轉(zhuǎn)盤(pán)后,3#轉(zhuǎn)盤(pán)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)75°,準(zhǔn)備下一次接鋼。

圖 1 熱送生產(chǎn)工藝流程

2.2 鋼坯900角控制原理
1#轉(zhuǎn)盤(pán)的作用將鋼坯的前進(jìn)途徑進(jìn)行90°的轉(zhuǎn)向,有自動(dòng)和手動(dòng)兩種控制方式。下面介紹自動(dòng)控制模式。
1#轉(zhuǎn)盤(pán)的構(gòu)成部分為:整個(gè)轉(zhuǎn)盤(pán)的旋轉(zhuǎn)部分,它可以使整個(gè)轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)行順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),其有4臺(tái)電機(jī),電機(jī)由變頻柜驅(qū)動(dòng);A1B1輥道部分,A2B2輥道部分和C1D1輥道部分,C2D2輥道部分。這四組輥道負(fù)責(zé)從1#轉(zhuǎn)盤(pán)前輥道上接進(jìn)鋼坯、鋼坯在轉(zhuǎn)盤(pán)上運(yùn)送、將鋼坯送至1#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道。它們也由變頻柜驅(qū)動(dòng)。(可參見(jiàn)圖2)
1#轉(zhuǎn)盤(pán)的控制:在主操縱臺(tái)“AUTO/MAN”選擇開(kāi)關(guān)位于“AUTO”時(shí),在變頻柜允許動(dòng)作的前提下(如主空開(kāi)已經(jīng)合上、變頻柜無(wú)故障等)。
此時(shí)轉(zhuǎn)盤(pán)處于原始位置(如圖2的①),擋板1處于落下位置。當(dāng)1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)到鋼坯的頭部進(jìn)入1#轉(zhuǎn)盤(pán),根據(jù)“先高速、后低速”的原則,A1B1、A2B2輥道變頻柜接受PLC的指令對(duì)A1B1、A2B2輥道進(jìn)行驅(qū)動(dòng)(方向?yàn)锳B),當(dāng)處于輥道尾部檢測(cè)碰球檢測(cè)到鋼坯的頭部時(shí),PLC對(duì)相應(yīng)的AB輥道變頻柜發(fā)出“停止”指令,AB輥道停止運(yùn)行。

圖 2 鋼坯90°拐角工藝原理

此刻,如果在1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)依然檢測(cè)到有鋼坯存在,則PLC發(fā)出“鋼坯超長(zhǎng)”報(bào)警。
若1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)沒(méi)有檢測(cè)到鋼坯存在,則擋板1升起,延時(shí)一定時(shí)間后,PLC向轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“正轉(zhuǎn)”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。當(dāng)正轉(zhuǎn)減速檢測(cè)點(diǎn)被轉(zhuǎn)動(dòng)位置檢測(cè)片擋上時(shí),PLC對(duì)轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“慢速正轉(zhuǎn)”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)低速旋轉(zhuǎn)。當(dāng)正轉(zhuǎn)停止檢測(cè)點(diǎn)被轉(zhuǎn)動(dòng)位置檢測(cè)片擋上時(shí),PLC對(duì)轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“停止”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)停止。此時(shí)轉(zhuǎn)盤(pán)的位置如圖2的②。
如果檢測(cè)元器件檢測(cè)到1#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道上無(wú)鋼,A1B1、A2B2輥道以正向速度(即AB向)將鋼坯送出1#轉(zhuǎn)盤(pán),進(jìn)入1#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道。當(dāng)處于輥道尾部檢測(cè)碰球檢測(cè)到鋼坯的尾部消失時(shí),PLC向A1B1、A2B2輥道變頻器發(fā)出“停止”指令,輥道停止運(yùn)行。同時(shí),PLC向擋板1的閥臺(tái)發(fā)出“下降”指令,擋板1落下。
此時(shí),輥道C1D1、C2D2將擔(dān)負(fù)起下兩塊鋼坯的運(yùn)送工作,描述如下:
此時(shí)轉(zhuǎn)盤(pán)處于圖2的②的位置,擋板1處于落下位置。當(dāng)1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)到鋼坯的頭部進(jìn)入1#轉(zhuǎn)盤(pán),根據(jù)“先高速、后低速”的原則,C1D1、C2D2輥道變頻柜接受PLC的指令對(duì)C1D1、C2D2輥道進(jìn)行驅(qū)動(dòng)(方向?yàn)镈C),當(dāng)輥道尾部檢測(cè)碰球檢測(cè)到鋼坯的頭部時(shí),PLC對(duì)C1D1、C2D2輥道變頻柜發(fā)出“停止”指令,C1D1、C2D2輥道停止運(yùn)行。此刻,如果在1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)依然檢測(cè)到有鋼坯存在,則PLC發(fā)出“鋼坯超長(zhǎng)”報(bào)警。
若1#擋板處檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)到無(wú)鋼坯存在,則擋板1升起,延時(shí)一定時(shí)間后,PLC向轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“反轉(zhuǎn)”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。當(dāng)反轉(zhuǎn)減速檢測(cè)點(diǎn)被轉(zhuǎn)動(dòng)位置檢測(cè)片擋上時(shí),PLC對(duì)轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“慢速反轉(zhuǎn)”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)慢速反轉(zhuǎn)。當(dāng)反轉(zhuǎn)停止檢測(cè)點(diǎn)被轉(zhuǎn)動(dòng)位置檢測(cè)片擋上時(shí),PLC對(duì)轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)變頻柜發(fā)出“停止”指令,轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn)停止此時(shí)轉(zhuǎn)盤(pán)的位置如圖2的①。
如果檢測(cè)元器件檢測(cè)到1#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道上無(wú)鋼,則C1D1、C2D2輥道以正向速度(即CD向)將鋼坯送出1#轉(zhuǎn)盤(pán),進(jìn)入1#轉(zhuǎn)盤(pán)后輥道。處于輥道頭部檢測(cè)碰球檢測(cè)到鋼坯的尾部消失時(shí),PLC向C1D1、C2D2輥道變頻器發(fā)出“停止”指令,輥道停止運(yùn)行。同時(shí),PLC向擋板1的閥臺(tái)發(fā)出“下降”指令,擋板1落下。
如此周而復(fù)始。

3 變頻器控制方案
對(duì)于多電機(jī)控制的一拖多控制系統(tǒng),ABB公司推出的ABB MULTIDRIVE和XIEMENS公司的6SE70系列變頻器非常適合輥道類(lèi)負(fù)載的控制,在本系統(tǒng)中我們采用了ABB公司的ACS800 MultiDrive系列變頻器。
ACS800 MultiDrive采用公共直流母線供電方式,即若干逆變器單元連接到由單獨(dú)供電單元提供的直流母線上,主要由供電部分、傳動(dòng)部分(Drive Section)、控制部分(Control Section)構(gòu)成。
供電部分從功能上被分成三個(gè)單元:輔助控制單元(ACU)、進(jìn)線單元(ICU)和可控硅供電單元(TSU)。
可控硅供電單元包含兩個(gè)六脈波晶閘管橋,正橋?qū)⑷嘟涣麟妷恨D(zhuǎn)換成直流電壓,通過(guò)中間回路將能量提供給逆變器;反橋是將直流電壓轉(zhuǎn)換成交流電壓,也就是將電機(jī)的制動(dòng)能量回饋電網(wǎng)。正/反橋不能同時(shí)工作,只能一組橋運(yùn)行,另一組橋處于封鎖狀態(tài)。可控硅觸發(fā)角總是在不停的調(diào)節(jié)去保持中間回路電壓在設(shè)計(jì)值,正/反橋的選擇和中間回路電壓的控制是基于供電電流、供電電壓和中間回路電壓的監(jiān)測(cè)。觸發(fā)角的控制是基于DC電壓和電流,控制程序是在60O的移相范圍內(nèi)運(yùn)行。可控硅的換相余量是不固定的,在以連續(xù)電流回饋時(shí)的觸發(fā)角取決于線路的電感和DC電流。一次回路圖如圖3所示。

圖 3 一次回路電原理圖

4 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 硬件系統(tǒng)配置設(shè)計(jì)
本套系統(tǒng)采用西門(mén)子S7-300 PLC,通過(guò)以太網(wǎng)連接上位WINCC,通過(guò)PROFIBUS 通訊和變頻器連接,系統(tǒng)圖如圖4所示。

圖 4 系統(tǒng)圖

MCC把READY、RUN、FAULT等信號(hào)發(fā)送到PLC,同時(shí)操作臺(tái)的各種操作信號(hào)也傳遞到DI模塊,經(jīng)PLC程序進(jìn)行內(nèi)部邏輯運(yùn)算后,把各種現(xiàn)場(chǎng)顯示信號(hào)如指示燈等,送到WINCC界面和現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備指示。WINCC界面可以設(shè)置變頻器的速度信號(hào),顯示變頻器的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),如頻率、電流等;可以起停任意一臺(tái)設(shè)備,并監(jiān)視每臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行情況。
在主操作臺(tái)上設(shè)有急停按鈕,無(wú)論何時(shí)拍下此按鈕可以將所有電機(jī)進(jìn)行急停。

4.2 PLC—變頻器通訊設(shè)計(jì)
(1)PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線控制器的設(shè)置。ABB變頻器和西門(mén)子PLC之間可以通過(guò)PROFIBUS實(shí)現(xiàn)控制:
● 安裝ABB變頻器GSD文件 ABB_0812.GSD;
● 在系統(tǒng)PROFIBUS-DP硬件配置中添加從站ABB Drives RPBA-01,站號(hào)為2(或其它站號(hào)),插入PPO Type Module為4;
● 在2號(hào)從站的參數(shù)設(shè)置中,將Operation Mode改為Vendor Specific(即ABB傳動(dòng)協(xié)議);
● 其它為默認(rèn)配置;
● 將配置下載到主站中。
(2)ACS800變頻器的參數(shù)簡(jiǎn)單設(shè)置:
● 將ACS800變頻器Profibus適配器模塊RPBA-01安裝到變頻器上;
● 按照RPBA-01適配器模塊的用戶手冊(cè)調(diào)整硬件(如站號(hào),終端電阻等);
● 將參數(shù)98.02改為FIELDBUS;確定參數(shù)98.07(COMM PROFILE)為ABB DRIVES ;
● 將參數(shù)51.04(PPO type)改為PPO4;
● 將參數(shù)51.05(PZD3 OUT)改為3。

5 結(jié)束語(yǔ)
PLC和變頻器組成一個(gè)較智能化的控制系統(tǒng),在熱送輥道的應(yīng)用是十分成功的,它可以把各種啟動(dòng)、運(yùn)行、故障信號(hào)組合,送入PLC進(jìn)行邏輯處理,再發(fā)出控制信號(hào)控制變頻器的運(yùn)行,運(yùn)行穩(wěn)定,可靠,自本套系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來(lái),很好的提高了生產(chǎn)效率,減少了故障發(fā)生率。

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