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plc控制在高壓系統(tǒng)中的應用

1設備現(xiàn)狀我廠有兩路35kv電源,經(jīng)容量為16000kva的變壓器降壓后變?yōu)?kv,通過017變電所對全廠濁環(huán)泵站、集中泵站、二次平流池、漩流池高壓除鱗水等水系統(tǒng)設備供電,為全廠提供風、水、油、氣。漩流池水泵站用于將主軋線的廢水返回到二次平流,作為水的再循環(huán),該系統(tǒng)工作的好壞將直接影響生產(chǎn)的正常進行,主要體現(xiàn)在一旦出現(xiàn)故障,軋線的廢水將不能外排,直接威脅我廠的地下油庫、液壓站、電磁站的安全,在1995年9月7日因漩流池操作人員的失誤造成水淹漩流池事故,致使四十多臺電機返廠檢修,全廠停產(chǎn)三天,造成極大的經(jīng)濟損失。

漩流池水泵采用的是傳統(tǒng)的高壓控制系統(tǒng),即是利用繼電器之間的邏輯關系實現(xiàn)對系統(tǒng)的保護、控制和操作在控制系統(tǒng)中,采用專用萬能轉換開關控制高壓開關的分、合閘功能,繼電邏輯控制繁瑣,邏輯關系復雜,接線不規(guī)范,線號混亂,節(jié)點多,實際與圖紙不符,因而故障頻繁,查找很困難,處理時間長,給維護工作造成了極大的不便由于操作次數(shù)頻繁,損壞率高,使用壽命短,加上操作不當而合不上閘的事時有發(fā)生,控制回路的輔助點過多,一個點不好使或接觸不良,都會影響正常操作和運行。

2改造方案通過幾年的設備運行分析和對設備性能的掌握,結合如何提高設備的開動率和可靠性,決定對我廠漩流池水泵站控制系統(tǒng)進行改造根據(jù)現(xiàn)場設備的運行情況和90~ 30programlogiccontrol的使用經(jīng)驗,在高壓控制系統(tǒng)使用90~ 30plc控制,完全可以實現(xiàn)原控制系統(tǒng)的全部功能,并能對原系統(tǒng)中不可靠的方面加以完善,減少故障的發(fā)生取消原繼電邏輯控制方式,所有開關量信號及指示全部引入plc,原繼電邏輯控制系統(tǒng)由plc程序控制實現(xiàn),減少外部接點和接線,分、合閘操作采用按鈕操作。保留原測量回路和中央報警回路。

在中控室新增設一plc柜,使用獨立開關,從中控室6k交流屏引一路獨立控制的380v交流電源,通過隔離變壓器提供220v交流電源,供cpu等使甩220v直流操作電源引自中控室蓄電池直流系統(tǒng),采用獨立開關,確保系統(tǒng)電源的穩(wěn)定可靠重新敷設集中操作臺到機旁的控制電纜,新增設高壓開關柜到plc柜和從plc柜到集中操作臺的控制電纜為保證信號可靠,控制電纜采用通訊屏蔽電纜。

漩流池改造三臺高壓泵共用一套pc,采用9ch30plc控制,共七塊模塊,輸入模塊三塊,每一臺泵單獨一個模塊,均采用ic693mdl241型號的模塊,輸出模塊四塊,信號顯示在前,控制指示在后,故障信號顯示單獨一個模塊,采用ic693mdl645和ic63mdl931型號的模塊,合閘控制單獨使用一塊模塊,輸出信號均使用代保險的端子,便于控制和保護pc通道,見表1表具體配置序號名稱型號點數(shù)輸入模塊輸出模塊總程序流程圖功能說明防跳控制功能軟件化:取消原高壓控制中的繼電器和繼電器控制,由plc控制軟件程序從中實現(xiàn)防跳控制,避免了傳統(tǒng)高壓控制中因繼電器或線路問題而導致的不可靠,大大提高了合閘的可靠性,也降低了備品備件和檢修的費甩操作簡單化,使用分、合閘時間控制:傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)中,高壓開關分、合閘均使用輔助點繁多的萬能轉換開關。故障機率因此。將現(xiàn)場操作改為進口按鈕控制。在控制程序中增加了對分、合閘操作中按鈕接通時間的限制。由plc內(nèi)部軟件時間程序控制接通時間。避免分、合閘線圈被燒毀。且減軟件中采用上跳源記憶,使操作簡單化,減少了故障率,維護工作量小,確保了系統(tǒng)分、合閘的可靠性現(xiàn)場故障再合閘限制:因操作現(xiàn)場離高壓開關柜距離較遠,有時現(xiàn)場操作人員不明原因,未與維護人員聯(lián)系,在故障狀態(tài)下多次合閘,造成設備失控,為防止現(xiàn)場操作人員在故障狀態(tài)下多次合閘而造成事故擴大,在合閘程序中增加了故障鎖定和記憶限制合閘,必須由維護人員檢查確認復位后,才能再次操作,使設備隨時處與可控狀態(tài),避免人為地擴大事故。

3實施1997年年修改造時,在中控室增加一個plc控制柜,新敷設從plc柜到高壓開關柜的電纜,為保證設備信號可靠,使用單獨的接線端子,并更換從集中操作臺至機旁操作箱的控制電纜,共用屏蔽電纜500m,調(diào)試試車一次成功漩流池改造使用至今,設備運行穩(wěn)定可靠4經(jīng)濟效益漩流池未改造前,故障率頻繁,平均每月按1.5h故障時間計算:改造前年費用=12<故障時間月x作業(yè)率x小時產(chǎn)量x噸鋼費用元)進行技術改造后,故障率大大降低,現(xiàn)在平均半年才有0.5h故障時間,依此計算:改造后年費用=2<因此,此項改造至少每年可為廠節(jié)約54萬元。

5結論漩流池高壓控制系統(tǒng)plc改造后,提高了設備運行的穩(wěn)定性和可靠性,故障率備品備件及檢修費用大大減少,同時故障查找簡單明了,縮短了處理問題的時間,也減少了維護人員的工作量,而且使操作方法簡單化。

plc控制在高壓系統(tǒng)中的應用,使設備控制得到升級,為今后在控制系統(tǒng)中增加相關連鎖提供了方便,也為進一步升級提供了基礎同時更為今后在高壓控制系統(tǒng)中廣泛應用計算機控制提供了依據(jù)。

(上接第53頁)的熱工制度的制定和實現(xiàn)表1主要測試指標序號指標冷裝熱裝混裝小時產(chǎn)量爐底強度(kg/m2.h)供熱強度單位燃耗全爐熱效率爐膛熱效率6結論dcs控制系統(tǒng)的采用是加熱爐控制、發(fā)展的必然趨勢,是加熱爐節(jié)能的主要手段和硬件保證。

助燃空氣溫度的提高及避免熱風放散是加熱爐節(jié)能的工作主攻方向。

優(yōu)化并實施符合自身特性的熱工制度和停軋降溫制度是加熱爐節(jié)能的不可缺少的技術指南熱送熱裝率的提高是加熱爐管理和技術節(jié)能的重要途徑

作者:未知 點擊:464次 [打印] [關閉] [返回頂部]
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