為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,年,朝陽發(fā)電廠開始實(shí)施節(jié)能改造的可行性研究。通過認(rèn)真考察分析研究,從產(chǎn)品質(zhì)量性能售后服務(wù)改造成本等綜合考慮,變頻器來實(shí)施引風(fēng)機(jī)的變頻改造。技術(shù)方案該產(chǎn)品利用單元串聯(lián)多重化技術(shù),無須輸出變壓器,實(shí)現(xiàn)了直接高壓輸出,井采用了先進(jìn)的功率開關(guān)器件,達(dá)到了完美無諧波的輸出波形,無須外加濾波器即可滿足供電部門對(duì)諧波的嚴(yán)格要求,輸入功率因數(shù)可達(dá)以上,高壓變頻器在國(guó)電灤河發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)中的應(yīng)用背景國(guó)電灤河發(fā)電廠總裝機(jī)容量為其中號(hào)號(hào)機(jī)組分別為每臺(tái)機(jī)組配置臺(tái)循環(huán)水泵,其出口閥門采用蝶閥,只有全開全閉個(gè)位置,冷卻水流量調(diào)節(jié)采用開泵臺(tái)數(shù)進(jìn)行控制。
由于季節(jié)負(fù)荷及晝夜溫差的變化,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)開臺(tái)流量不夠,開臺(tái)流量過大的情況,由于這種原始的調(diào)節(jié)方法,汽輪機(jī)的真空度不穩(wěn)定,既不能保證汽輪機(jī)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式下運(yùn)行,同時(shí)又浪費(fèi)了大量的電能和水資源,致使廠用電率高居不下,供電標(biāo)煤煤耗高,發(fā)電成本很難降低。經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家研究決定,對(duì)號(hào)機(jī)組臺(tái)循環(huán)泵實(shí)行變頻調(diào)速節(jié)能改造,在國(guó)內(nèi)實(shí)行公開招標(biāo),并選用了北京新電創(chuàng)拓科技有限公司研制生產(chǎn)的高壓變頻器。技術(shù)方案該產(chǎn)品采用了移相級(jí)聯(lián)多電平式高壓變頻技術(shù),它不僅繼承了單元串聯(lián)多電平技術(shù)的所有優(yōu)點(diǎn),同時(shí)進(jìn)一步改善了單元串聯(lián)多電平技術(shù)的若干缺陷,增強(qiáng)了設(shè)備的可靠性和對(duì)惡劣環(huán)境的適用性。該產(chǎn)品的逆變器件采用德國(guó)公司生產(chǎn)的一該器件為拖動(dòng)級(jí)高壓與選用的普通工業(yè)級(jí)相比,更加耐高溫,可靠性高,開關(guān)損耗更小。










