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冀中能源峰峰集團(tuán)薛村礦變頻改造

一、礦井提升機(jī)概況

冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升系統(tǒng),擔(dān)負(fù)著地面至三水平之間人員、物料、矸石的提升任務(wù),提升機(jī)在整個(gè)煤礦安全生產(chǎn)中占有重要的地位。因此,要求礦井提升機(jī)電力拖動(dòng)系統(tǒng)具有良好的安全可靠性、控制精度及調(diào)速性能。

礦井提升機(jī)作為礦山最大的電氣設(shè)備之一,其耗電量占礦山總耗電量的30%—40%,并且運(yùn)行特性復(fù)雜,速度快,慣性大,一旦提升機(jī)失去控制,不能按照給定速度運(yùn)行,就可能發(fā)生超速、過(guò)卷等重大安全事故,造成設(shè)備損壞甚至人員傷亡。因此,礦井提升機(jī)的電控系統(tǒng)的技術(shù)性能和可靠性直接影響著礦井的安全生產(chǎn)。

目前,副井提升機(jī)電控系統(tǒng)多采用交流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子回路串電阻調(diào)速,由于采用常規(guī)繼電器控制,導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)速精度低,可靠性差,維護(hù)費(fèi)用大,電機(jī)啟動(dòng)電流及切換電流沖擊大,設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn),易引起電氣及機(jī)械沖擊;且控制線路復(fù)雜,工作穩(wěn)定性和可靠性差,缺少故障診斷功能,排查故障困難;轉(zhuǎn)子回路串接電阻,白白消耗電能造成能源浪費(fèi);電機(jī)滑環(huán)處容易發(fā)生接觸不良,引發(fā)設(shè)備故障,造成維護(hù)工作量增加及維修材料費(fèi)用升高;并且所有接線端子裸露在外,暴露在空氣中,給提升安全帶來(lái)極大的危害。因此,對(duì)該類型提升機(jī)電控調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí)是非常必要的。

 

二、原礦井提升機(jī)系統(tǒng)概述

在加速過(guò)程中,交流接觸器KM1—KM10逐級(jí)吸合,轉(zhuǎn)子回路電阻依次減小,以保證加速力矩的平均值不變。如果要求電動(dòng)機(jī)低速運(yùn)行,則需在轉(zhuǎn)子回路串較大電阻。為了解決減速段的負(fù)力要求,采用動(dòng)力制動(dòng)方案,即將定子側(cè)的高壓電源切除,在定子繞組上施加低頻電源,讓電動(dòng)機(jī)工作在發(fā)電伏態(tài)。

2.1、這種拖動(dòng)方案存在的問(wèn)題

1、開(kāi)環(huán)有級(jí)調(diào)速,加速度難以準(zhǔn)確控制,調(diào)速精度差;

2、觸點(diǎn)控制,大量使用大容量開(kāi)關(guān),系統(tǒng)維護(hù)工作量大,可靠性差;

3、運(yùn)行效率低,在低速時(shí)大部分電能都消耗在電阻上;

4、電機(jī)的機(jī)械特性偏軟,一般電阻上消耗的功率約為電動(dòng)機(jī)輸出功率的20%-30%;

5、接觸器經(jīng)常吸合與斷開(kāi),噪音比較大。 

此種電控調(diào)速方控制方式簡(jiǎn)單、技術(shù)性能和運(yùn)行效率低,不符合《機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》要求:提升系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)PLC控制。不適應(yīng)目前節(jié)能減排新形勢(shì)的要求,是這次電控系統(tǒng)改造的主要原因所在。

 

 

三、技術(shù)改造的原由

隨著薛村礦原煤產(chǎn)量的不斷提升,開(kāi)掘工作量急劇上升,特別是三水平重點(diǎn)工程,隨著該工程的快速開(kāi)拓,礦井排矸量也相應(yīng)地增加,在現(xiàn)有提升條件下,副井提升系統(tǒng)只能采用壓縮檢修時(shí)間來(lái)滿足生產(chǎn)需要。

副井提升電控系統(tǒng)現(xiàn)使用的電控裝置為JKMK—J—B—300I型常規(guī)繼電器控制系統(tǒng),采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速的方式,此調(diào)速方式技術(shù)相對(duì)落后,無(wú)效功耗過(guò)大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且運(yùn)行效果很不理想,該系統(tǒng)由常規(guī)的繼電器、自整角機(jī)、磁放大器等電氣元件組成邏輯控制電路。電氣控制系統(tǒng)雖然設(shè)計(jì)有多種控制功能,但有些功能在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常困難;并且控制邏輯功能使用了大量的電氣觸點(diǎn),這些觸點(diǎn)又都是暴露在空氣中,受灰塵和大氣氧化的影響,時(shí)有失效現(xiàn)象發(fā)生;再加上有些功能是電參量與機(jī)械閘形成閉環(huán)控制,跟隨性很差,導(dǎo)致電氣保護(hù)功能、控制精度和可靠性較差,控制系統(tǒng)相關(guān)的保護(hù)功能失效,系統(tǒng)運(yùn)行安全得不到保證,而且維護(hù)工作量較大。

提升系統(tǒng)在調(diào)速區(qū)運(yùn)行時(shí),速度的調(diào)節(jié)和控制主要方法是在電機(jī)轉(zhuǎn)子回路串電阻和利用工作閘來(lái)調(diào)整拖動(dòng)力矩,在調(diào)速過(guò)程中大量電能白白消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,不但造成了大量電能的浪費(fèi)和調(diào)速電阻工作溫度升高,壽命縮短,維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用增大,而且電阻室空間空氣溫度很高(夏季溫度在50℃以上)。

提升系統(tǒng)工作在加速、減速、爬行區(qū)的時(shí)間占全程運(yùn)行時(shí)間的70%,司機(jī)需要頻繁操作來(lái)完成提升工作,極易疲勞。

因此,對(duì)該系統(tǒng)電控進(jìn)行技術(shù)改造,解決系統(tǒng)存在的問(wèn)題和弊病,提升系統(tǒng)安全運(yùn)行系數(shù),實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能運(yùn)行非常必要。

 

四、技改后實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益

1、采用變頻調(diào)速后,可避免潮濕天氣發(fā)生電氣事故,按兩年更換一套高壓接觸器計(jì)算,兩年可節(jié)約6萬(wàn)元,年可節(jié)約3萬(wàn)元。

改造前因副井停車造成的間接損失達(dá)10萬(wàn)余元,包括影響進(jìn)度、產(chǎn)量等。

改造前經(jīng)常出現(xiàn)緊急停車事故,容易對(duì)鋼絲繩造成損壞,改造后使用全自動(dòng)就可避免緊急停車,制動(dòng)平穩(wěn),可延長(zhǎng)鋼絲繩的使用壽命。

2、薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升機(jī)使用后與使用前耗電量的比較,可節(jié)電27%,按此計(jì)算,副井現(xiàn)每勾耗電17.5kW/h(由絞車技術(shù)性能測(cè)定報(bào)告中查出),副井絞車目前提升勾數(shù)為250勾,每年按350天計(jì)算,每kW/h0.53元,年可節(jié)電413437.5度,節(jié)資21.91萬(wàn)元。

0.27Χ17.5Χ250Χ350=413437.5kW/h

0.53Χ413437.5=219121.88=21.91萬(wàn)元 

3、采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng),甩掉了交流接觸器及時(shí)間繼電器等,不再造成觸點(diǎn)及線圈燒壞,金屬電阻箱頻繁燒壞,也不必頻繁更換碳刷,年可節(jié)約材料費(fèi)及其它費(fèi)用共計(jì)2.2萬(wàn)元。 

4、年節(jié)約維修工時(shí)費(fèi)用

副井絞車電控系統(tǒng)變頻改造后,大大降低了維修量,變頻器的平均無(wú)故障時(shí)間為10-20年,從而省去現(xiàn)有控制系統(tǒng)的周檢、月檢及停產(chǎn)檢修的維修工時(shí)費(fèi)。

粗略計(jì)算(按每年50周、8人參加檢修、8小時(shí)周檢、平均日薪70元。月檢可減少5人,)每年檢修工時(shí)費(fèi):

50Χ5Χ70=17500=1.75萬(wàn)元 

5、年節(jié)約總費(fèi)用

6+10+21.91+2.2+1.75=41.86萬(wàn)元

冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司薛村礦(風(fēng)井區(qū))副井提升系統(tǒng)采用變頻器調(diào)速以后,克服了傳統(tǒng)電控系統(tǒng)的缺陷,調(diào)速精度高,噪聲污染消失,操作也方便,深受現(xiàn)場(chǎng)操作工的歡迎;更重要的是絞車運(yùn)行可靠,而且節(jié)電效果顯著,具有非常明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在礦井提升系統(tǒng)中值得推廣應(yīng)用。

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