1 引言
寶鋼600t回轉(zhuǎn)窯用于燒制冶金石灰,使用篦式預(yù)熱機。該預(yù)熱機使用1臺15kw,4極的鼠籠型電動機,經(jīng)一臺1∶59的擺線減速機和一臺1∶57的齒輪減速機兩次減速后,驅(qū)動該預(yù)熱機。在電動機和擺線減速機之間,接有電磁耦合器,用來進行調(diào)速。其調(diào)速范圍為120~1200r/min,相應(yīng)的預(yù)熱機的速度為84~840mm/min。
電磁耦合器有電能浪費大的缺點,且需冷卻水系統(tǒng)為其降溫。該電磁耦合器已使用多年,由于備件的困難,帶來了調(diào)速精度低,轉(zhuǎn)矩不穩(wěn)定等毛病。轉(zhuǎn)矩的不穩(wěn)定曾導(dǎo)致篦板拉斷的事故。因此寶鋼于2004年對其進行了改造。
改造的方法是利用變頻器來取代原來的電磁耦合器調(diào)速系統(tǒng)。改造沒有簡單地保持原設(shè)備容量,而是針對該預(yù)熱機運行時的實際情況,對設(shè)備的選型進行了優(yōu)化,從而使設(shè)備容量降低了一半。
2 原設(shè)備的實際情況
原電動機速度為120~1200r/min,經(jīng)兩級減速后為0.035~0.35r/min,預(yù)熱機相應(yīng)的速度是84~840mm/min。根據(jù)寶鋼多年的實際運行情況,當(dāng)產(chǎn)量為額定值600t/d時,需要的速度是420mm/min,目前回轉(zhuǎn)窯已超產(chǎn)到720t/d,此時需要的速度為500mm/min。
在設(shè)備檢修時,對空載的預(yù)熱機有時希望移動的速度快一點,可用到700mm/min。
原電動機的額定電流為29a,實際電流一般不超過15a,有相當(dāng)大的裕量。
3 預(yù)熱機調(diào)速的性質(zhì)
要改變預(yù)熱機的產(chǎn)量,可以使用兩種方法,一是保持料層的厚度不變,改變預(yù)熱機篦板的速度,該方法屬恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速。
另一個方法是保持預(yù)熱機篦板的速度不變而改變料層的厚度。該方法將改變電機的負荷轉(zhuǎn)矩。
如果由于某種原因需要提高預(yù)熱機的轉(zhuǎn)速,而要維持產(chǎn)量不變,則預(yù)熱機上的料層必須減薄,電機的負荷轉(zhuǎn)矩將減輕。也就是說,這是個恒功率的調(diào)速過程。反之亦然。
4 電動機及擺線減速機的選擇
由于增產(chǎn)到720t/d以上的可能已很小,故只要在此基礎(chǔ)上留有一定的裕量即可。當(dāng)篦板速度為504mm/min時,與之對應(yīng)的電機轉(zhuǎn)速是720r/min,8極電機的轉(zhuǎn)速可滿足其要求。與4極電機相比,在同樣的轉(zhuǎn)矩下,電機的功率可降低一半,7.5kw的電機可滿足要求。
由于減速機使用日久,故實際改造時,將原1∶59的擺線減速機更換為1∶121的擺線減速機。相應(yīng)使用7.5kw,4極的變頻電機。
一般變頻電機當(dāng)采用強制冷卻時,其調(diào)速范圍可以從0到100hz,調(diào)速范圍很廣。但采用強制冷卻時,電動機有獨立的冷卻風(fēng)扇。風(fēng)扇功率雖小,但一套控制回路與一般電動機一樣一點都不能少,并且為了防止冷卻風(fēng)扇故障時燒壞主電機,還要給主電機回路加上一些與冷卻風(fēng)扇的聯(lián)鎖。這樣就使整個系統(tǒng)變得很復(fù)雜。而使用自扇風(fēng)冷時,就沒有這些問題。
因此變頻電機使用自扇風(fēng)冷電機,選用上海南洋電機廠的sybp型產(chǎn)品。擺線減速機選用天津減速機廠的產(chǎn)品。
5 變頻器的選擇
當(dāng)預(yù)熱機發(fā)生機械故障時,如電機轉(zhuǎn)矩裕量太大,會發(fā)生拉壞篦板的事故,故變頻器沒必要保留過大的裕量。由于新老系統(tǒng)電機的驅(qū)動轉(zhuǎn)矩相同,都比預(yù)熱機的負荷轉(zhuǎn)矩大,電機電流有較大的裕量。故變頻器不必在電機容量之上再留裕量,選用7.5kw即可。為了將變頻器裝在原mcc盤中,選用了三菱540型變頻器。
使用2塊輸出信號變換板選配件,裝于變頻器內(nèi),將0~10v的電流和速度信號轉(zhuǎn)換成4~20ma的信號輸出顯示到中央操作室的crt畫面上。
6 變頻器調(diào)速方式的選擇
閉環(huán)矢量控制調(diào)速盡管有許多優(yōu)點,但并不是任何情況下都是用該方式最好,速度精度的提高,是以電流的波動為代價的。當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生擾動,使速度發(fā)生變化時,高精度系統(tǒng)必然要迅速發(fā)生響應(yīng),力求快速恢復(fù)原來的速度。這就必然要求有一個較大的附加轉(zhuǎn)矩來與之抗衡。也就是說,系統(tǒng)會有一個較大的電流波動。這個電流波動如果是正的,將加重變頻器與電機的負擔(dān),如果是負的,且較大的話,將使系統(tǒng)工作于制動狀態(tài),為此將不得不給變頻器加用制動單元。反饋回路的存在也會使系統(tǒng)增加故障。另外,較大的轉(zhuǎn)矩波動還使機械系統(tǒng)產(chǎn)生較大的交變扭矩,降低機械壽命。
在本系統(tǒng)中,由于對速度控制的精度要求不是很高,使用閉環(huán)矢量調(diào)速是得不償失的。因此選用無反饋v/f調(diào)速,以求系統(tǒng)的最大穩(wěn)定性和可靠性。
7 調(diào)速上下限的選定
選用以上電動機和變頻器后,電動機在50hz(其對應(yīng)的篦板速度為520mm/min)以下時,使用恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,該方式下的最高產(chǎn)量可達740t/d。
當(dāng)產(chǎn)量在740t/d時,如果有某種原因需要更高的速度,則可以使用恒功率調(diào)速??紤]到這種可能性很小,調(diào)速的范圍也不會很大,選定最高速度為750mm/min,此時的運行頻率為71hz。
上海南洋電機廠的sybp型自扇風(fēng)冷變頻電機,其調(diào)速范圍為10到75hz。經(jīng)計算,當(dāng)電機運行于10hz時,其對應(yīng)的篦板速度為100mm/min??蓾M足生產(chǎn)要求,故即以此作為調(diào)速下限。
8 其他參數(shù)設(shè)定
(1)過流保護值:額定電流值,延時時間為1s;
(2)停止方式:慣性停止;
(3)加速時間:15s;
(4)減速時間:10s。
9 改造方案其他要點
(1) 速度指令由plc原ao回路提供;
(2) 由變頻器反饋電流和頻率信號作為中控室的電流和速度監(jiān)視;
(3) 盡量使用變頻器內(nèi)部控制電源,plc與變頻器信號盡量直接授受,不設(shè)置不必要的中間繼電器,變頻器輸入與輸出端均不設(shè)置接觸器,將系統(tǒng)盡量簡化,以減少中間環(huán)節(jié)故障;
(4) 利用窯修時期進行施工。現(xiàn)場拆除原電動機、電磁耦合器和水冷系統(tǒng),安裝新減速機和電動機。拆除mcc單元內(nèi)器件,安裝變頻器。
10 結(jié)束語
寶鋼600t回轉(zhuǎn)窯篦式預(yù)熱機設(shè)備變頻改造投運兩年,一直無故障。節(jié)電達50%以上,并免除了水冷系統(tǒng)的運行費用和故障,效益十分顯著。










