1 引言
1.1 設備配置概況
某鋼廠2#板坯連鑄機的正常拉速為1.5m/min,最大拉速3m/min。拉矯機鑄流段由13段(2組立彎段、3組扇形段、2組矯直段、6組水平段)組成,見圖1所示。

圖1 拉矯機鑄流段組成示意圖
其中1段、2段及11段12段下輥無驅(qū)動,其它段上下輥配套一臺驅(qū)動器,電機功率7.5kw ac380v 50hz 17a 1440rpm,共20臺逆變器分2組公用直流母線供電,配置見圖2,整流回饋單元型號6se7032-2ee85-1aa0 3ac380-480v 90kw 222a,逆變器型號6se7021-8tb61 dc510-650v 7.5kw 17.5a。

圖2 直流母線供電配置圖
plc硬件配置見圖3所示。

圖3 plc硬件配置圖
1.2 設備運行情況
該設備于2002年投產(chǎn),在拉鋼和送引錠過程中,負荷嚴重不平衡,嚴重時,造成單臺電機過負荷跳閘,如果在送引錠的情況下,會引起跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)生誤差,造成引錠桿送不到位,在拉鋼時,由于鑄坯所受的拉矯力不平衡,造成拉速波動過大,對鑄坯質(zhì)量有一定影響,同時,也影響了電機的使用壽命。鑒于以上原因,公司于2006年對傳動系統(tǒng)進行了改造。
2 改造方案
2.1 改造原因
(1)同一型號電機,即使同一生產(chǎn)的異步機在同樣頻率下轉(zhuǎn)速有差異,由于部分電機采用不帶編碼器的矢量控制,會造成在同樣速度給定的情況下,產(chǎn)生的角速度有偏差。
(2)部分電機處于弧形段,上輥位于內(nèi)弧,下輥位于外弧,因此同樣的角速度,在鑄坯表面產(chǎn)生的線速度不一樣。
(3)矯輥產(chǎn)生的磨損不一樣,也會造成線速度差。
(4)不同的鋼坯表面溫度,在矯直時,因溫度不同,最大負荷點會出現(xiàn)在不同的扇形段,也就是說,同一臺電機對不同溫度的鑄坯,負荷是變化的。
通過變流器內(nèi)部軟化功能,調(diào)整電機速度,實現(xiàn)電機負載平衡,軟化主要在變頻器內(nèi)實現(xiàn),由plc處理設定拉速與實際拉速的一致問題,何時投切此軟化功能等。
2.2 特性補償
這個功能由plc完成,此功能完成電機和拉速之間的關系。
變頻器的速度參考值用rpm表示,拉速用m/min表示,plc用下列公式計算出這兩個工程單位之間的轉(zhuǎn)換關系km;rpm=拉速(m/min)/km
km計算如下:
km=krpm/kr
krpm=輥直徑×π/τ
kr=輥半徑/[輥半徑-(坯最大厚度+坯最小厚度)/4]
其中: krpm—輥機械特性;
π—3.14;
τ—減速比;
kr—補償參數(shù),內(nèi)輥外輥參數(shù)不同。
2.3 軟化補償
為了控制電機達到所需的拉度,逆變器要接收來自plc的速度參考值。對單臺電機而言,轉(zhuǎn)矩越大,當投入軟化補償時,實際速度對應有所減小。為了達到轉(zhuǎn)矩和速度平衡及穩(wěn)定,要優(yōu)化軟化補償系數(shù)k,當某臺拉矯輥的線速度比其它快時,電機會要求輸出更大的轉(zhuǎn)矩,當投入軟化補償時,更大的轉(zhuǎn)矩將導致此臺電機速度的降低,直到找到一個平衡點;反之亦然,拉矯輥的線速度較慢的電機,會要求較低的輸出轉(zhuǎn)矩,當投入軟化補償時,低轉(zhuǎn)矩將導致速度微弱減小,當plc進行速降補償時,這些電機的速度會適當增加。通過對單臺電機的速度調(diào)節(jié),達到每臺電機的負荷均勻。軟化補償由逆變器直接完成。
2.4 速度精調(diào)
由于進行了軟化補償,夾送輥的速度通常低于設定速度,為此要進行速度精調(diào),為了檢測拉速,電機實際速度要進行平均,這個平均速度與設定速度進行比較,速度之間的偏差值被積分、然后與速度設定值相加,傳送到逆變器,直到達到設定速度。
功能見圖4所示。

圖4 功能圖
3 參數(shù)設置
根據(jù)逆變器訂貨號、profibus dp站地址、電機銘牌數(shù)據(jù)進行功率定義、硬件設置及系統(tǒng)設定,參數(shù)優(yōu)化及工藝參數(shù)設置調(diào)整等。
(1)功率部分設置
略
(2)硬件定義
略
(3)系統(tǒng)設定
p060=5 傳動設定
p068=1 輸出電抗器
p071=540 直流母線電壓
p095=10 國際標準電機
p100=4 帶測速機速度控制
p101=380 電機額定電壓
p102=17 電機額定電流
p103=45 電機額定勵磁電流百分比
p104=0.82 電機功率因數(shù)
p107=50 電機額定頻率
p108=1440 電機額定轉(zhuǎn)速
p109=2 電機極對數(shù)
p113=52.5 電機額定轉(zhuǎn)矩
p114=1 大扭矩,齒輪傳動,大慣量系統(tǒng)
p130=11 使用脈沖編碼器
p151=1024 編碼器脈沖數(shù)
p350=17 電流參考
p351=400 電壓參考
p352=50 頻率參考
p353=1500 轉(zhuǎn)速參考
p354=52.5 轉(zhuǎn)矩參考
p357=1.2 采樣時間
p380=0 電機溫度報警
p381=0 電機溫度故障
p382=1 電機強風冷
p452=100 電機正向最大轉(zhuǎn)速
p453=100 電機反向最大轉(zhuǎn)速
p060=1 參數(shù)返回
(4)設定
p128=25a 逆變器最大輸出電流
p462=1.5 加速時間
p464=3 減速時間
(5)i/o設定
略
(6)軟化設定
p245=155 讀入軟化功能輸入信 號連接量的bico參數(shù)
p246=10 軟化標稱的功能參數(shù)
n957.25=3 功能塊時隙
(7)通訊參數(shù)
略
4 改造效果
改造后通過6個月的運行,沒有出現(xiàn)因電流不平衡造成過流跳閘現(xiàn)象,拉速穩(wěn)定度大為改觀;各輥間電流誤差不超過10%。拉速穩(wěn)定度0.1%;設備運行穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率比改造前有很大提高。










